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简易脱硫除尘一体化技术

  
评论: 更新日期:2011年11月30日
2.4 技术论证
为保证整个脱硫装置高效运行,从系统脱硫效率的影响因素出发,重点考虑几个关键性技术问题并予以解决。
2.4.1 炉膛喷射石灰石的位置和颗粒度
根据脱硫反应机理要求,应在炉膛燃烧器上方温度为950~1150℃的范围内喷射石灰石粉,才能确保炉内脱硫效率,防止石灰石欠烧和过烧。同时作为改造工程,要避免对水冷壁做较大改动。为此,采用三维流动及燃烧数值计算软件包对不同负荷下炉内温度分布进行了模拟,结合现场炉内火焰温度实测结果,确定了合适的喷钙区域。要求石灰石品位达到CaCO3含量超过90%,制粉系统应确保80%以上的石灰石粉颗粒尺寸小于40μm。
2.4.2 Ca/S的影响
国内外大量研究结果表明:系统的脱硫效率随Ca/S的增加而增加,但在Ca/S≥2以后,脱硫效率的增加不显著。考虑到尾部增湿活化阶段的脱硫作用,以及系统脱硫效率不要求太高,在脱硫改造中可选取Ca/S为2或略小于2为宜。
2.4.3 钙粉气力输送系统
既要确保钙粉以足够的速度喷入炉膛,以便在炉内与烟气充分混合,又要尽量减轻管道磨损并减少送入炉内的冷空气量,以免对炉内燃烧产生不利影响。根据炉膛喷射和管道输送的要求,合理设计喷口尺寸和结构,开发输送系统空气动力计算软件,确定了气力输送系统的阻力和通风量,从而根据现场条件合理布置管道和选择设备,优化系统设计。
2.4.4 对锅炉运行的影响
炉内添加固体吸收剂后,灰量增加,灰的物理和化学特性也发生了变化,可能会带来炉内受热面沾污和结渣加重等问题。对此国内外尚没有一致的意见。近年来,国外的理论和试验研究结果以及国内外脱硫工程的实际运行情况都表明:炉内喷钙后在炉壁和热交换面上形成的沉积物较为松软,很容易用常规的吹灰器清除掉。喷钙前后锅炉主要运行参数无明显变化,脱硫对锅炉运行影响不大。
2.4.5 湿式除尘器脱硫改造
到达湿式除尘器的脱硫灰中含有部分未反应CaO,遇水生成Ca(OH)2,因此可重新利用。可分别在文丘里管和捕滴器内实现脱硫功能,在文丘里管喉部喷入水或石灰浆吸收剂(根据系统脱硫效率要求而定),并在捕滴器内设置再循环系统,增加液/气比率,从而提高吸收剂利用率和脱硫效率,除尘效率也相应有所提高。相应改造主要包括:文丘里喷嘴的设计和布置,既要防止喷水粘壁效应,又要保证液滴与烟气良好均匀混合,以保证良好的雾化效果;捕滴器湿段改造,旋流喷嘴的设计及其定位,使捕滴器成为具有喷淋塔功能的二次吸收塔;捕滴器出口段加装叶片式导流器和除雾器,用来除去烟气在洗涤过程中带出的水雾;控制再循环系统中灰浆浓度和pH值,保证系统除尘脱硫效率,防止设备结垢、堵塞和腐蚀。整个改造要保证不过分增加阻力,减少烟气带水,以免影响引风机正常运行。
2.4.6 增湿活化对温度的要求
湿式除尘器的烟气进口温度一般为130~150℃,喷水会降低烟温。增湿活化脱硫反应要求烟气温度越接近露点越好,但不应引起引风机结露,需要解决设备安全运行和提高脱硫效率间的矛盾。控制除尘器出口烟温的关键在于控制喷水量,喷水量与煤的含硫量、Ca/S、烟气进口温度及当时烟气露点等参数有关。为保证最佳喷水量,需要配备微机控制系统,以便根据运行参数控制除尘器出口烟温,通常在80℃以上。
3 脱硫除尘的综合治理
按照国家环保排放标准,配水膜除尘器的老机组粉尘排放普遍不合格,必须改造。实施上述脱硫方案,喷入的钙粉又进一步增加了灰量。因此,使脱硫方案与除尘改造有机结合,达到全面综合治理的目标,是人们最为关注的问题。
全面考虑改造技术的难易程度和资金投入等因素,采用水膜除尘器串联一或二电场电除尘器的改造方案作为简易一体化脱硫改造的配套工程。该方案简单易行,既显著提高除尘效率,又节省大量资金,还保留了湿式除尘器的脱硫功能。与燃烧产生的粉尘量相比,脱硫产物的生成量是比较小的,对电除尘器影响不大。同时,湿式除尘器的增湿,能够改善烟气性质,降低粉尘比电阻,对改善后面电除尘器的总体工作性能是有利的,主要表现在以下方面:
3.1 烟气温度
飞灰比电阻值偏高,是影响电除尘器效率的关键因素,如何提高高比电阻灰的电除尘效率是一大难题。飞灰比电阻与烟气温度有关,其峰值根据煤灰特性出现在121~232℃之间,在232℃以上时,飞灰的比电阻与绝对温度成反比,与烟气成份无关;而在低于121℃时,飞灰比电阻与绝对温度成正比,并与烟气的湿度和其它成份有关。
空气预热器出口约150℃的烟气流经文丘里水膜除尘器后,烟气温度降至70~100℃。与电除尘器直接作为相比,锅炉排烟容积缩小约1/6,有助于降低电除尘器造价。烟气温度偏离飞灰比电阻峰值所对应的温度范围,比电阻值降低,电除尘效率提高。
3.2 烟气湿度
根据粉尘比电阻随温度和湿度的变化而发生改变的原理,常用烟气增湿处理的方法进行烟气调质。通常直接向烟气中喷入水或蒸汽,具体实施是在电除尘器前特制增湿塔中进行,处理比较经济,技术上较为成熟,国内外采用较多。特别是在水泥干法窑电除尘器上普遍采用这一方法,现在国际上带增湿塔的卧式电除尘器已成为现代化水泥厂不可缺少的组成部分。
在脱硫除尘一体化方案中,水膜除尘器起到增湿塔的作用。烟气通过文丘里水膜除尘器后,含水量增加,粉尘比电阻随温度的降低和湿度的增大而降低。对辽宁发电厂15号炉文丘里水膜除尘器入口和出口的飞灰比电阻进行现场实测,最终测试结果为:入口在1011~1012Ω.cm范围波动;出口在108~109Ω.cm范围波动。
可见,在湿式除尘器后,飞灰比电阻值明显降低,且恰好处于电除尘器处理粉尘的最佳比电阻范围内,对改善电除尘器性能十分有利。但要注意严格控制水膜除尘器出口烟温和湿度,防止电除尘器电极系统及壳体腐蚀。
3.3 烟气含尘浓度
以水膜除尘器作为电除尘器前的预除尘器,能够显著降低电除尘器入口烟气的含尘浓度,是克服电晕闭塞现象的有效措施,有助于提高电除尘器效率。
4 赤峰热电厂6号炉初步设计
以赤峰热电厂6号炉为蓝本,进行了简易脱硫除尘一体化技术方案的可行性研究和初步设计。
4.1 设备规范
锅炉型号为BG-130/39-M4,投产日期1989年1月,额定蒸发量130t/h,设计排烟温度145℃。燃煤特性见表2。

 

表2 燃煤特性
元素名称符号设计煤种校核煤种
碳/%Car36.2533.4
氢/%Har2.762.39
氧/%Oar9.878.1
氮/%Nar0.470.45
硫/%Sar0.941.53
灰份/%Aar26.2423.2
水份/%War23.4830.95
挥发份/%Vdaf45.0746.13
低位发热量Qnet,ar13 03112 594
/kJ.kg-1
4.2 初步设计方案
设计中全面考虑了排放标准、场地条件、吸收剂的价格和可用性以及技术关键问题,以保证系统脱硫效果,避免影响锅炉正常安全运行。
4.2.1 整套装置的工艺流程主要包括以下系统:吸收剂(石灰石粉)制备系统;炉内喷钙系统;炉后烟气增湿活化系统;自动化控制系统。主要工作包括:确定石灰石矿源和品位;准确进行空气动力计算;优化气力输送系统;完成制粉设备的选型和管道布置;合理设计炉膛喷射系统;进一步改造文丘里湿式除尘器以及系统运行监控和连锁保护等。装置的连接布置是按6号锅炉现场空间场地配置,从实地考察来看,现有空间位置能够容纳。
4.2.2 石灰石在炉内的煅烧属于吸热分解反应,需要大约1396kJ/kg的热量,而相应的硫化反应所释放的热量,恰好可以弥补上述热量的损失。同时,喷入钙粉必然对锅炉炉内燃烧、传热等方面产生影响,降低锅炉效率。考虑喷入的钙粉和输送介质(冷空气),对锅炉热力计算软件进行了修改,重新计算,结果表明:喷钙后同喷钙前相比,锅炉效率的降低不超过0.3%,影响不大。
4.2.3 钙硫比是影响炉内喷钙脱硫效率的重要参数。钙硫比越大,炉内喷钙脱硫的效果越好,吸收剂费用和灰处理量也越大。本方案中,由于采用了尾部湿式除尘器增湿活化系统,提高了吸收剂的利用率和脱硫效率,因而钙硫比不必选择过高,选取1.5较为合适,既能保证脱硫效果,又不过分增加灰量。
4 结论
综上所述,简易脱硫除尘一体化技术方案具有花钱少、效率较高、方法简便、切实可行、扩展性好的特点。从工艺流程和技术特点分析,该工艺方案配套串联电除尘器改造,能够全面实现二氧化硫和粉尘排放的全面达标,适合于现有配备湿式除尘器的200MW及以下机组的环保改造。对于配备电除尘器的机组,可直接安装增湿反应器构成LIFAC工艺,同样能够达到期望的脱硫效果。根据环保要求,按目前的污染物排放总量,新扩建火电机组将受到限制。采用简易脱硫除尘一体化工艺,按脱硫效率50%考虑,可以腾出可观的环保容量,对电网长远建设具有重要意义。
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