HHH堵漏剂在治理多点井漏中的应用
作者:肖波 李晓阳 陈忠实 程常修 刘滨
评论: 更新日期:2012年08月06日
因此,在多漏点应用HHH堵漏剂堵漏,其工艺参数采用小排量挤注堵漏浆有利于一次性堵住多个漏点。当然,若大漏点在下部,则排量大小对施工一次性堵住影响不大。三、剑门1井使用HHH堵漏剂堵漏的范例分析
(1) 循环中井漏失返,HHH堵漏剂大排量堵漏,未能全部堵住漏层。该井使用密度为2.45~2.47g/cm3钻井液密度钻至4812.73m,循环后拟起钻,经短起下后循环50min后发现井漏,出口失返,又经环空压井桥接堵漏作业未能堵住漏层。分析认为此次井漏属于诱导性裂缝漏失,根据钻井中钻时及地层岩性分析,井漏位置,应该在井底。用HHH堵漏剂堵漏施工,起钻至3919.37m,注入浓度为30%、密度为2.34g/cm3的HHH堵漏浆32.0m3,挤注排量为15h/s,立压为10.5MPa,套压为9.0~11.1MPa,候堵7h,套管内循环钻井液不漏。以漏层在井底考虑,理论上,HHH堵漏浆覆盖了全部裸眼井段,堵漏浆进入漏层8.7m3。起钻后,开泵转动钻具下钻通井,通井至4659~4663.4m和4798~4805.5m遇阻,间断划眼至4805.5m(距离井底7.23m),见微漏。继续带泵下钻通井至井底,漏速有所增大,抢钻至4814.41m,漏速增大至34m2/h。分析认为HHH堵漏浆在上部漏层形成了堵塞并产生截流,HHH堵漏浆没有进入下部漏层,下部井段堵漏效果不好。之后采用钻井液混入4%的桥接堵漏剂,降密度至2.41g/cm3、降排量至14L/s的方式钻井,逐步恢复钻进。
(2) 桥浆钻进井漏失返,HHH堵漏剂小排量堵漏,堵住了全部漏层。桥浆钻至井深4930.48m,层位为须家河组,出口失返,钻井液密度为2.41g/cm3,立即吊灌起钻至井深4053.50m(套管鞋井深4207.9m),准备堵漏。间断吊灌钻井液60.4m3未见返。根据钻时变化分析,井漏位置不大可能在井底,井漏属压裂性诱导裂缝。HHH堵漏剂堵漏施工,注入浓度为30%、密度为2.40g/cm3的HHH的堵漏浆23.0m3,挤注堵漏浆时排量为6L/s,关井候堵,套压为1.4MPa。候堵12h后套管内循环钻井液不漏,提高密度至2.45g/cm3不漏,起钻。之后开泵转动钻具通井至井底,不漏。
(3) 桥浆钻进井漏失返,HHH堵漏剂堵漏继续采用小排量施工,效果明显。以密度为2.45g/cm3的钻井液钻至5003.57m时发现井漏失返,吊灌起钻至井深4034.68m(进入套管5柱)。根据前段时间堵漏情况及已钻井段的钻时、岩性分析,井漏位置不一定在井底,可能存在于上次堵漏后的快钻时井段。该次井漏性质仍然属于压裂性、诱导性裂缝多漏点井漏,决定仍采用HHH堵漏剂堵漏,堵漏位置重点考虑4930.48m以下井段。注入浓度为30%、密度为2.31g/cm3的HHH堵漏浆30.0m3,挤注排量为6~8L/s,套压为4.2MPa,候堵12h。经循环不漏,顺利进入下一个作业工序,说明HHH堵漏浆顺利进入了多个漏层,堵漏效果较好。
四、结论与认识
对比剑门1井3次采用HHH堵漏剂堵漏,说明堵漏浆接触地层后的挤注排量直接影响堵漏效果,较小排量施工有利于一次性堵住多个漏点。工艺措施优化是提高同裸眼多漏点堵漏成功率的关键,应用HHH堵漏剂堵漏针对多漏点的施工工艺优化有明显成效,对解决深井钻井的诱导性多漏点井漏具有借鉴意义。调整堵漏浆挤注排量仅是优化整个堵漏工艺的组成之一,还需继续在漏层诊断、堵漏方法、配方、施工工艺参数各方面继续探索,不断提高堵漏成功率。
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