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换热器管束开裂原因分析
文档作者:
刘园,王正,王璐,王斌,王蕊,李鹏志
文档来源:
大连理工大学能源与动力学院
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更新时间:
2024年09月21日
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换热器振动失效分析
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第6期 一83一 换热器管束开裂原因分析 刘园,王正,王璐,王斌,王蕊,李鹏志 (大连理工大学能源与动力学院, 辽宁大连1 1 6024) [摘要]某公司换热器管程介质为中温中变气,壳程介质为除氧水。更换管束后运行11个月,检修时发现换热管开裂。为 此对换热管进行化学成分分析、金相组织分析、断口宏微观形貌、扫描电镜分析以及断口腐蚀产物分析,发现夹杂物是引 起换热管开裂的主要原因。 [关键词]换热管;管束开裂; 失效分析;夹杂物 某公司有一台换热器,换热器管程介质是中 变气,工作压力2.79 MPa,入口温度429℃ , 出 口温度185℃;壳程介质是除氧水,工作压力4.4 MPa,入口温度155 oC,出口温度256℃。换热管 材料为0Crl8Nil0Ti,换热管与管板连接采用强度 焊加贴胀。 该换热器自2009年5月投入使用,2012年6月 更换新管束,2013年5月发现换热管发生开裂。对 开裂管束进行检修时发现:有十多根换热管在距 管头约100 mm处(管板厚128 mm)开裂;部分管 束裂纹出现在换热管内侧距管头40.50 mm处,大 部分管束在管头贴胀区内出现多处裂纹,裂纹呈 周向分布; 同时失效管束外表面存在白色物质及 黄色及黑色氧化物。 1失效换热管分析 失效换热管开裂状况如图1所示,可看出换热 管沿周向存在裂纹,与轴向方向垂直,裂纹已经 穿透换热管⋯。 图1 失效换热管局部开裂图 1.1换热管化学成分分析 换热管材料为0Crl8Ni10Ti,对换热管材料进 行的化学成分分析结果如表1所示,材料的化学成 分符合GB13296—2007《锅炉、热交换器用不锈钢 无缝钢管》规定的技术要求。 表1 换热管化学成分分析 (%) 牌号 C Si Mn P S Ni Cr Yi GB13296-2007 ≤O.O8 ≤ 1.0 ≤2.0 ≤0.035 ≤0.O3 9—12 17一l9 ≥ 5C% 失效管 0.0266 0.428 0.681 0.0322 0.00034 9,25 17.59 0.242 1.2换热管金相组织分析 对换热管的壁厚方向抛光,并经王水溶液浸 蚀,观察其金相组织如图2所示。由图2a可见,管 子内部分布较多夹杂物,为球状氧化物; 由图2b 可看出金相组织为奥氏体组织,且分布大量黑色 点状夹杂物,夹杂物对材料的抗腐蚀性能和强度 都会产生不良影响【 。 作者简介:刘园(1987一),女,河南郑州人,大连理工大学能 源与动力学院硕士研究生在读,研究方向为设备与结构安全性评价 及寿命预测。 一 86一 ■ 腐蚀防护 2石0油和化工设备 14年第17卷 1.5断口腐蚀产物分析 为研究换热管断裂原因,采用SEM扫描电镜 和EPMA探针对断口腐蚀产物进行分析,分析结果 如表2、表3所示。腐蚀产物中含有大量Fe,少量 Ca,说明腐蚀产物主要有Fe3O4、CaCO3。Fe3O4是 管壁金属钝化膜的主要组成成分,CaCO,是水中杂 质沉淀生成的【 】。 表2 扫描电镜分析断口腐蚀产物 化学成分(质量分数)% c l Si l Ni I Cr I Fe l Ca Mg 0.66 0 25.20 l 0.35 l 2.85 l 1.64 I 42.3O l 1.12 25.88 表3 EPMA探针分析断口腐蚀产物 化学成分(质量分数)% c l Mn l Ni l Cr l Ti I Fe I Ca l Cu l A1 2.768 l 0.852 I 6.698 f 32.219 l 1.011 l 55.134 l 0.318 1 0.903 l 0.095 2分析结果及讨论 由换热管化学成分分析可以看出,材料的化 学成分符合要求。观察换热管金相组织分析, 组 织中存在大量黑色点状夹杂物; 同时对断口及断 口附近进行宏微观相貌分析, 发现裂纹由外表面 开始,向内表面进行,裂纹分叉,有二次裂纹吲。 从断口扫描电镜中可以看到, 断口表面的氧化物 上存在很多微小的裂纹,这是裂纹枝权的源点。 通过以上分析可以看出,换热管开裂是由于 换热管材料内部存在大量夹杂物引起的。 3结论 (1)换热管材料符合GBl3296 2007《锅炉、 热交换器用不锈钢无缝钢管》和NB/T47010— 2010《承压设备用不锈钢和耐热钢锻件》规定的 0Cr1 8N订0Ti化学成分。 (2)开裂由换热管外表面向内表面进行,裂纹 分叉, 有二次裂纹。裂纹沿换热管周向开裂,与 轴向方向垂直,并且换热管在开裂方向上没有减 薄,属于脆性断裂。 (3)开裂是由于换热管材料内部存在大量夹杂 物引起的。 ◆参考文献 【1】徐书根,王威强.奥氏体不锈钢换热管应力腐蚀开裂分析 『J1.化工机械,2012,39(5):639.642. 【2】孔祥军,陶思达.换热器管板失效原因分析fJ].价值工程, 2011,30(29):40.41. [3】刘丙会.油浆蒸汽发生器管板失效分析【J].石油化工设备技 术,2007,28(1):27.61. [4】王琼琦,王正东,涂善东.乙二醛换热器换热管断裂原因 分析[J].压力容器,2009,26(3):49.53. [5】徐书根,王威强,张强等.氨合成废热锅炉换热管应力腐 蚀开裂分析[J】.压力容器,2008,25(3):41_45. [6] 6温鹏程.苯酐装置熔盐冷却器CW1.101换热管断裂原因的 分析fJ].石油化工,2005,34(z1):803.805. 【7】何录武,陈进,谢立奎等.高压换热器u形管管口开裂分 析[J]理化检验:物理分册,2006,42(7):369—371. [8】朱晓东,艾志斌,李蓉蓉.1Crl8Ni9Ti不锈钢封头失效分 析[J].压力容器,2004,21(6):38-42.
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