3 、防治措施
3.1 利用大修机会将#5炉一级中上部管箱共 24 箱管箱由光管式改造为螺旋槽式管箱,以提高热交换效率。由于原管箱采用重叠式布置,因此管箱无法全部拆除进行更换,经研究,采用嵌入式安装,即旧管箱保留原管箱支撑管(133*10),将一级预热器中部旧管箱(前后 12 个管箱)按新管箱制作的安装尺寸割除吊离,腾出上部管箱拆装通道。然后将一级预热器上部旧管箱(前后12个管箱)按要求的尺寸,把靠右侧的4 个旧管箱(前后各2个管箱)先割除并吊离。接着上2个上部新管箱(前后各1 个管箱),进行有效固定后,利用上部新管箱吊装中部新管箱,再按割除1个旧管箱、上1 个新管箱的顺序逐步安装中、上部新管箱。新旧管箱更换采用在左侧单边进出吊装施工,安装完后,为保证新管箱的联接牢固,新管箱吊装就位后,在上部管箱下管板与大板梁之间,每箱加焊2块三角钢板(δ=20mm )作支撑。为确保锅炉构件强度,在拆除前对旧管箱进行全面检查,将所有与旧管箱连接以及影响管箱吊装的大板梁上下底板部份割除,割除后的剩余底板与旧管箱支撑管及管板进行焊接,保正锅炉尾部构架的整体强度。
3.2 将二级空气预热器管箱共12 管箱更换为螺旋槽管式空气预热器管箱。
3.3 将旧沙封拆除,更换为新型不锈钢膨胀补偿器,消除沙封漏风。
3.4 中间风道破损严重,采取全部贴补钢板的方式,不仅消除了漏风,同时减少通过中间风道泄漏对省煤器管子冲刷磨损破漏,防止了省煤器管泄漏的不安全隐患。
3.5 将热风道腐蚀磨损破损严重的3 个伸缩节进行更换,同时对其余破损较少的伸缩节进行焊补。
3.6 对出口水平烟道进行检查,发现磨损破漏处进行贴钢板焊补。
3.7 通过修前和修后的漏风率测试,对未更换的一级下部空气预热器管箱进行查漏,利用加防磨套管和堵管两种方式来消除漏风,同时对查出的泄漏的炉墙进行密封焊补。
4 、效果检查
通过采取各种措施进行消除漏风,至2006年7 月锅炉燃烧经济性有了有较大幅度的提高。
4.1 锅炉热效率85.8%,其中机械不完全燃烧损失为8.176%,飞灰可燃物13.8% ,发电油耗率4.66g/kWh,发电标煤耗率 415g/kWh。
4.2 锅炉漏风率9.03%。
4.3 热风温度471℃。
4.4 带满负荷时锅炉送引风机只需开60% 左右,两台引风机电流各降15A左右,送风压力也由6000Pa升高到6700Pa。
4.5 电除尘除尘效率有明显的提高,烟囱无冒黑烟现象。
4.6 引风机经清完灰后,无再发生积灰破坏叶轮平衡现象。
漏风率的降低,送风能力的充足,致使至炉膛的空气量充足,保证了炉内适当的过剩空气系数,煤粉在炉内得到充分的燃烧,降低了机械不完全燃烧损失q4,同时也由于
燃料与空气得到充分的混合,使得在燃烧过程中产生的可燃气体能得到尽量完全燃烧,减小了化学不完全燃烧热损失,并且由于漏风率的降低,使提排烟容积降低,保证了所有受热面的传热效率,空气预热器的出口热风温度有了较大程度的提高,温升达到96 ℃,并且排烟温度比以前提高较多,也保证了电除尘的除尘效率,减少了引风机叶轮积灰的隐患,热效率的提高也减少了燃料的消耗量,同时也降低了引风机的电耗,整体提高了锅炉的燃烧经济性。
5 、遗留问题
经过改造和检修消缺,锅炉的运行经济性有了大幅度的提高,但存在着排烟温度偏高的问题,运行过程中排烟温度达158℃,比设计值高24 ℃,排烟热损失较大。平均为154.5℃,比设计值高20.5℃,需待进一步攻关解决。
参考文献:
( 1)水利电力出版社,《锅炉设备及运行》