整治安全隐患并非人们想象的那样,要立行立改,做到整治隐患不过夜。它需要人们分析原因,找到办法,复查效果,完善制度和规程。
笔者单位主要从事地震勘探施工,属于涉爆行业。职工们每天与雷管炸药打交道,从炸药运送装卸到发放、领用、包药、下药再到放炮,炸药和雷管及其引爆线都要经过七道工序,经过不同岗位职工的手。一旦有一个环节出现差错和发生失误,就有可能引发爆炸事故……
危险性大、危害程度高,是单位安全生产管理的风险特征。
为了有效防止事故的发生,笔者同单位生产职工一道找到了《地震勘探爆炸安全规程》存在的缺陷,通过借鉴工程爆破安全技术参数如最小抵抗线、药量、起爆方式等,制定和完善了安全规程技术标准,推出“震源药柱+安全井深+正向起爆+堵塞+扣压沙袋”等六项安全技术措施,实现了60万炮零事故安全记录,事故风险由过去的1/万有望降低到1/100万。
但是哑炮的安全处理,一直是困扰单位安全生产的一大难题。规程中明确规定,施工现场一旦出现哑炮,严禁在孔内打钻,将其掏出,应在距哑炮井口附近30—50厘米处另打孔另下药将其引爆处理。
根据规程的规定,单位曾实施了该办法处理哑炮,但是其处理效果不符合实际,另下药后引爆不了哑炮。因为震源药柱的殉爆距离50cm,是在空气介质中进行的试验。单位现场负责人为了不给现场留隐患,曾采用人工掏孔的办法,来捞出埋在井内的炸药。但是由于炸药顶端为雷管和炸药引芯位置,一旦用力过猛,就会造成哑炮爆炸,危害施工人员安全。
怎么办?有的人提出了炸药下到井底后不埋孔,一旦有哑炮出现另下药将其引爆。
但是民爆物品的现场安全保管是地震勘探安全生产的首要任务。另外,地震勘探炮点点距大,一般在50m左右,分散,不易现场看管。一旦炸药和雷管被盗,流失到社会,将会给社会带来无穷的隐患。但是通过埋孔将其堵实,出现哑炮又不好处理,让人进退两难。
面对这一难题,笔者通过深入基层调查,发现处理哑炮的最大的难点是:
一是人工成孔井壁不垂直,有倾斜现象,孔深在10m左右的炮孔,其斜度有的竟达1m左右,如果二次掏孔,不熟悉的人员竟掏不到准确的位置。
二是下药时缺乏准确的井深记录,给后续掏孔人员处理哑炮不能提供准确的数字。
三是下药后,炸药顶端与埋孔沙土介质之间缺乏弹性层和标志层。
鉴于上述分析,笔者立足防范,通过借鉴50cm的震源药柱殉爆技术参数,提出了如下设想。
一是根据孔深大小,实行埋孔深度分段管理。对于5m(含5m)以上的井深,炸药下到井底后,用沙土埋孔实际深度为3m,实行浅埋孔措施,目的是既保障炸药下到井底后,炸药不被拽出,又能为处理哑炮创造条件。5m以下井深的炮孔,炸药下到井底后,实行全孔深度埋孔。
二是埋孔前,在炸药顶端增加弹性层,厚度为30cm左右。目的是减轻掏孔时掏孔工具对炸药顶端的撞击力。材料选用杂草,就地取材,将其搓成团状,下到井底。这样既能为掏孔人员提供警示标志层,又能为减轻掏孔工具对炸药顶端(危险部位)的撞击力,不致于发生爆炸事故。
三是当掏孔到杂草地段,应停止掏孔,采取另下药将其引爆。当孔深不足2m,为防范处理哑炮时发生爆炸事故,采取大口径开挖方式掏孔,将哑炮从井底掏出,取出雷管,将其下入深孔中,另下药引爆。
以上设想和措施,通过近期验证,我们得到的结论是,当掏孔到杂草地段,掏孔工具已经无法垂直取土。采用另下药引爆,引爆后通过再次掏孔验证,其孔内哑炮已被引爆,目前还没有发现不能被引爆的哑炮,除非炸药为出厂不合格品。
通过对地震勘探哑炮安全处理方法的研究,笔者认为,整治安全隐患要敢于打破规程限制。通过立足防范,仔细研究,找准问题,借鉴安全技术参数,我们是能够找到整治隐患的科学办法。只要这个办法经过现场验证,我们就可以将安全科技往前推进一大步,为完善规程提供可靠的依据。