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SBS改性沥青路面施工质量控制

  
评论: 更新日期:2011年05月05日


  3.2SBS改性沥青混凝土配合比设计
  工地在进行配合比设计时,要求粗、细集料级配曲线必须符合规定要求,选择最佳改性沥青用量关键是OAC。工地实验室经多次反复试验确定上面层AK-13改性沥青油石比为:5.2%。
  3.3SBS改性沥青混凝土生产过程质量控制
  项目经理部采用两台泉州南桥产1000型间歇式沥青搅拌机,该设备送料、烘干、计量、温控均能自动控制,但较进口设备稳定性略差,为保证拌出合格的材料,工地对拌和机作了改进,同时利用试铺路段总结出的经验作了强制规定:
  (1)矿料级配有偏差,溢料多。原因是热矿料二次筛分的振动筛偏短,筛分不干净,改进措施是增大皮带轮直径,在振动筛中部增一条拦阻皮带(由废轮胎制作)效果显著。
  (2)搅拌时间控制在44S/拌。
  (3)储存沥青储罐由于未装搅拌装置,在罐之间安装三通阀通过沥青泵互相泵吸,达到了搅拌的目的。
  (4)温度控制:沥青加热温度180-185℃(储存155℃)、矿料加热温度190-195℃、沥青混合物出厂温度170-180℃。
  3.4SBS改性沥青混凝土运输质量控制
  (1)为减少热量散失,拌和楼未安装成品料仓,成品料直接倒入车厢,特别要求车辆运输能力较拌和能力有富余,工地派专人进行调度指挥,防止了车辆接不上而影响质量。
  (2)装料时,要求车辆向前分三次缓慢移动,使料在车厢中成三堆分布,防止装料时堆成斜坡造成离析。
  (3)为避免混凝土与车厢板粘结,由专人在车辆侧板与底板洒一薄层隔离剂。隔离剂由1/4柴油和3/4水混合配制,效果良好。
  (4)每辆运输料车,装满成品料后,强制要求遮盖双层蓬布,保温效果明显。
  3.5SBS改性沥青混凝土压实质量控制
  改性沥青混凝土对温度要求较高,应本着“紧跟、慢压、高频、底幅”进行碾压,同时结合本项目特点总结了以下几点控制方式:
  (1)压路机必须紧跟摊铺机,不超过5m,压实速度控制在4-5km/h,前进开振倒退关振,渐变方向,不拧死弯,不停机于5小时内压实路面。
  (2)压路机粘轮,在喷洒水厢中加洗衣粉(2包/1箱水)效果很好。
  (3)初压温度控制在160-165℃,终压温度120-125℃,实践证明该温度压实效果较佳。
  (4)摊铺机及压路机停机产生的碎坡,沥青混凝土温度在90-100℃间用双光轮横向多遍压实可消除。
  3.6SBS改性沥青混凝土接缝的质量控制
  接缝处理直接影响路面平整度,为解决接缝问题,采用每天摊铺完工前关掉找平装置,在2-3m范围内用带控制其摊铺厚度,终压以后,当天用三米直尺检查,达不到要求的加班加点用切割机切割(因未完全冷却易于切割)厚度、平整度不合要求的油面层。在重新摊铺时,将摊铺机的仰角提高半格,并在熨平板下垫等于松铺系数厚度的若干薄木块。在摊铺机后,用压路机进行横向碾压,确保接缝平顺。在起步处产生离析、小油饼、纵缝明显等问题,处理办法是专门做了细料筛,筛出一些细沥青混凝土料到手推车中,如发现离析处,立即用细料补上;发现小油饼,专人用小铲刀铲除,补上细料,纵缝隙底凹也用细料补上用压路机碾压消除。
  
  4、结语
  虽然是第一次应用SBS改性沥青混凝土铺筑路面,但全体施工人员尊重科学,相信科学,在施工中不断总结经验,圆满完成了铺筑任务,该项目经江西省质检总站验收,被评为优质工程。

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