一、炸枪事故简介: 在 xxxx 年射孔施工作业中,射孔枪炸枪遇卡事故比较多,截至 目前已发生 4 起: 4 月 14 日定边项目部 30111 队在胡 147 井发生炸枪遇卡事故; 4 月 27 日陇东项目部 33140 队在山 33-12 井发生炸枪遇卡事故; 7 月 6 日陇东项目部 30110 队在白 96-20A 井发生炸枪遇卡事故: 8 月 2 日陇东项目部 30110 队在庄 169 井的发生炸枪遇卡事故。 除庄 169 井被卡射孔枪捅入井底外。 其余 3 口井的射孔枪均被捞 出, 捞出的射孔枪上段, 射孔弹均正常发射穿孔。 下段射孔弹不发射, 在部分盲孔处有鼓包裂缝, 射孔枪下部丝扣退刀槽被撕裂拉脱, 形成 喇叭口。炮尾及带丝扣射孔枪(长度 60mm)落井。发生炸枪遇卡事 故的井均为 5 1/2 套管,采用 102 射孔枪进行射孔作业。井筒工作间 隙为(124-102)22 毫米。
二、炸枪事故原因: 经过 7 月 4 日地面射孔枪试验, 验证了炸枪是由射孔枪密封损伤, 压井液渗入枪内,淹没浸泡射孔弹,点火时射孔弹爆燃不穿孔发射, 而产生大量高温高压气体。 在射孔枪承压最薄弱处排泄, 最明显的特 征是在射孔枪下部丝扣的退刀槽处将管材沿圆周撕裂拉脱, 形成喇叭 口。使炮尾及部分枪管落入井内;未发射的射孔枪部分,在盲孔处有
裂缝鼓起,造成射孔卡枪事故。所有捞出的射孔枪也说明了这一点。
三、避免炸枪事故的措施 通过分析研究, 避免炸枪事故的发生, 射孔器材的质量和现场装 配是重点工作, 对射孔器材地加强监督检查, 使其达到要求的技术指 标,在现场装配过程中,严格按标准操作。才能保证射孔枪的密封性 能良好。 1、要求射孔枪生产单位对射孔枪进行 1%的抽样做耐压试验, 以检验产品的质量。对炮头、炮尾的丝扣、密封面部位,采用加装保 护套的方式,避免其在运输中受伤。 2、要求器材供应部将密封件(0 型圈)进行小包装,4 个一袋, 标明规格型号及使用枪型。 3、各施工小队在领取射孔器材和在现场装配时,检查器材的外 观型号。必须配备装炮胶皮(长度 4 米,宽度 1 米)保证装炮环境。 对射孔器密封面、 丝扣的处理严格按标准执行。 密封件做到下井一次 必须更换。 4、为了杜绝射孔炸枪事故的发生,采用将电雷管安装在射孔枪 底部,即炮尾处,这样既是由于某种原因射孔枪内渗水,在点火起爆 雷管时,由于渗水短路,雷管不起爆,从而避免了炸枪事故的发生。 电雷管安装在射孔枪底部的方案要求如下: ⑴、炮尾加工丝扣端的平面,必须加工一个凹坑,规格Ф 40Χ 50 毫 米,便于安装雷管。 ⑵、器材供应部门准备充足的点火引线(
规格型号:1Χ 12,铜丝直径
0.3mm) ,透明的塑料管(规格型号:Φ 4mm) 。 ⑶、现场施工作业时,先将点火引线缠绕在装好的弹架上(跟导报索 并行) 。把弹架通入射孔枪中。 ⑷、在炮尾处安装雷管,先透明的塑料管套入点火引线,在点火引线 与雷管火线连接时, 采用将导线铜丝交叉缠绕的方式, 然后折回与导 线平行,将塑料管套在连接处并放置在最低部。固定弹架。把炮尾旋 入上紧。 ⑸、将点火引线的另一端穿过炮头后,将炮头旋入上紧。 ⑹、其余操作与以前相同。