氯乙烯装置氧氯化单元稳定安全性分析
作者:刘岭梅
评论: 更新日期:2010年10月12日
另外,新氧氯化反应器内无热点,反应催化剂的选择性也很好,而原料氯化氢中的少量乙炔已在进入前加氢除去,所以新氧氯化反应器的乙烯、氯化氢的转化率和选择性比老氧氯化反应器好,产品二氯乙烷纯度新的也比老的好。
(2)反应进料工艺和安全性
老氧氯化反应器进料方式是,乙烯先与循环气混合加热后与氯化氢混合,然后再与经预热后的氧气混合,然后进入反应器的下部分布板。老氧氯化反应器的原料氯化氢无先进行加氢脱微量乙炔工艺。
新氧氯化反应器进料方式是,分两股,一股为预热的氯化氢加氢脱除少量乙炔后与预热过的氧气混合,一股为乙烯与循环气混合后预热,两股料在反应器内再混合。
新氧氯化反应器反应时进料设计好处:(1)可以减少换热面积,因为提高温度是一定值,老反应器加料方式是先对部分料预热,然后混合,而且要达到一定温度,就必然对预先预热的温度要求很高,故温差必然小,换热面积就要很大,加热蒸气压力要求也高;新氧氯化反应器加料无此缺点。(2)新氧氯化反应器反应加料,氯化氢在反应器内与循环气混合,保温效果好,老的在反应器外混合,易发生腐蚀。这是因为,循环气中夹带水份是不可避免的,在反应器外混合,保温效果很难保证,稍不好就容易发生腐蚀,而在反应器内不存在这个问题。事实上,我厂老反应器加料管等就因为这个原因腐蚀损坏,多次导致停车。
新氧氯化反应器设计值得注意的是:氯化氢直接用换热器预热,容易因换热器发生泄漏腐蚀,且氯化氢加氢也给工艺带来了易爆组分。但氯化氢加氢如前所说,是必要的,因此操作时要多加留心。
(3)氧氯化反应单元处理工序工艺及安全性
由于新氧氯化反应器中氯化氢转化比老反应器完全,故新氧氯化后序工艺不设碱洗塔,同时新反应处理工序处理设备少,特别是泵、槽、混合分离器比老工艺少得多,这有利于减少设备损坏事故,节约投资,降低单耗和公用工程消耗,对减少环境污染等也有好处。
老氧氯化反应器循环气中含氧量高,为3.9%~8%,接近爆炸极限,不安全,我厂就曾发生过尾气分离器爆炸事故。新氧氯化反应单元采用贫氧工艺,循环气中氧控制在0.5%—2.0%,超过2.5%高限报警,达到3.0%时,联锁停车,不会形成爆炸混合物,不会发生事故。
(4)氧氯化单元安全分析
根据华东理工大学报告,氧氯化反应属于高度危险范围等级,但我厂的一些措施设计采用,使氧氯化单元降为轻微危险范围等级,尽管如此,但我们在生产操作时仍不可掉以轻心,只有严格按操作规程办事,认真操作,才能真正杜绝事故发生。