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合成氨的重点设备、危险因素及防范措施

  
评论: 更新日期:2011年01月06日

  2.转化   

  在装置中,转化单元运行条件是比较苛刻的,各项工艺指标的控制也要求严格,是装置中危险的部位。常见的故障:一段炉有催化剂中毒、结碳、粉碎,炉管超温,压差高等;二段炉有温度高、催化剂损坏、出口甲烷高等;废热锅炉有锅炉炉管爆管等。详见表7—11。

 

 

  转化单元发生的事故中,以一段转化炉发生的催化剂中毒,结碳事故造成的损失大、次数多。1993年某化肥厂合成车间,由于辅助锅炉爆管,引起蒸汽量下降,一段炉人口水碳比下降到1.5(正常值为3.5)达5min之久,使一段转化催化剂结碳粉碎,损坏催化剂10.2吨:高变催化剂因水气比也低,反应层温度超温到685℃,损坏高变催化剂77t。二段炉曾发生烧嘴损坏,造成催化剂部分熔融的事故。某天然气化工厂于1978年、1979年曾发生两次。废热锅炉发生较多的事故是炉管爆管,大多发生在水管锅炉,爆管后往往由于操作处理不当,极易发生次生事故。从法国引进的三套合成氨装置的废热锅炉,于1979年一年中,共发生7次爆管事故。  

  3.变换

  生产中,要将高温、低温变换炉人炉气体中水蒸气与一氧化碳的分子比(简称水气比),保持在一定范围内,还要将反应温度控制在最佳范围内,以保证一氧化碳的变换率。生产中易发生的故障及预防(处理)措施见表7—12。

  4.脱碳

  脱碳单元由于采用的吸收液为碱性液,具有腐蚀性。因而存在设备腐蚀的危险,其中以在沸器受到的腐蚀最为严重。脱碳吸收塔一般操作压力为2.7MPa(表)。再生塔压力为0.028mPa(表)[如二级再生为:一级0.1MPa(表),二级0.004MPa(表)],若吸收塔液位过低,工艺气窜人再生塔,可造成再生塔超压。如再生塔安全设施失灵,会导致发生重大爆炸、火灾事故。虽然吸收塔液位的控制都设有自动调节、报警、联锁装置,再生塔也设有爆破板,但生产中仍需重点防范。此外,脱碳单元还存在影响吸收效率的各种因素详见表7—13。   

 

 

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