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进口液化石油气气化器的使用及检修

  
评论: 更新日期:2011年03月05日



  4.检修测试
  

  根据上述情况分析,我们决定对二区气化站各气化器进行逐台检修,检修期间由一区气化站向全市供气。
  1)外观检查:检查气化器主体及附属设备、零件、发现无损伤、腐蚀、变形、螺栓折损松动等现象,安装状态无异常。
  2)置换:关闭气化器液相入口阀,将气化器内液态石油气全部气化,关闭进出气化器的气阀、水阀,排放气化器内存水,用放散火炬将气化器内剩余气态石油气降至表压为零,再用氮气置换干净。
  3)主体分解检查:
  ①对气化器主体进行拆除分解,检查主体及各零部件的腐蚀情况,发现与液化石油气接触面无焦油状物存在,与热泪盈眶水接触面有水垢及铁锈等异物附着在上面,1号气化器最多,3号次之,2号最少,但均不算严惩用电动钢丝刷清除异物,使接触面露出本来的金属光泽。
  ②对气化器主体及零部件焊接处进行浸透探伤,未发现有操作和缺陷。
  ③对气化器主体与液化石油气接触肌和热水接触面的残存壁厚用超声波测厚计进行测量,结果合格。
  同时按下式计算年腐蚀速度:年腐蚀速度=开始使用时的实测壁厚/使用年数从而可推定耐用期限:
  推定耐用期限=残存壁厚-不包含腐蚀余量在内的计算壁厚/年腐蚀速度
  4)附属设备分体检查对气化器的各附属设备,包括液体传感器、调压器和阀门等进行分解检查,更换易损件如密封圈、皮膜和垫片等,检查各处有无腐蚀、变形,并进行强度和气密实验,结果各项均合格。各安全附件(安全阀、压力表、温度计)送有关部门强检。
  5)重新安装调试将气化器及附属设备重新安装,并进行整体强度和气密性试验,确保各处均无漏气,开启进出气化器的气阀、水阀,逐台调整各气化器气相出口的调压器,使气化器供气压力保持一致,进行曲气化器试运行,密切注意有无异常情况及各仪表读数是否正常,发现此时各气化器进出水温差相同,气相出口压力一致且不再出现气相出口管壁凝霜结冰现象,各气化器运行正常,完成检查报告书,经申请同意后可正式投入使用。
  6)完成检查报告书
  检查报告书内容包括设备名称、型号、编号,检查的时间、地点、人员,设备的基本数据、平时使用权状况、浸透探伤试验表、超声波厚度测定表、附属设备检查表、安全附件检查表、强度试验记录表、气密性试验记录表和检查结果总表,并将检查过程中拍摄的相片打印出来,附于报告书后的《检查状况相片集》内,以备参考。

  5.几点经验

  经检修测试,证明当时我们的情况分析正确,此次气化器出现自动停止运行的主要原因为:
  各气化器气相出口存在偏差,再加上气化器内污垢的影响,使气化器间存在偏流,随着总负荷的增加,导致1号及3号气化器相继正超负荷运行。通过此次情况分析及检修,我们有几点经验仅供参考。
  1)对各气化器气相出口调压器逐台调压应在非用气高峰(如深夜)时进行,在用气高峰(一般为晚上6时至8时)时再进行复调,使各气化器出口压力保持一致。
  2)使用杂质及重组分较少的液化石油气,严格按气化器操作说明书进行定期排污,以避免气化器内结焦现象的发生。
  3)对于热水循环式气化器或以水为中间介质的电加热式气化器,可通过加装软水处理装置降低水的硬度,减少水垢的产生。现我公司三座气化站均加设了软水处理装置,并对储水箱进行曲了专门的防腐处理,以避免因水箱生锈而造成铁锈物在气化器内积聚,效果良好。另外,要特别注意对循规蹈矩环水系统中的过滤器及时清洗和更换滤网。
  4)严格按气化器操作规程规程进行曲定期检修,去除气化器内污垢。
  5)根据运行记录对气化器的运行时间进行统计,合理安排备用气化器的使用,使同一气化站的各气化器运行时间大致相等。
  6)在有备用气化站(辅供气站)联网供气的条件下,主供气站的气化器可全部投入运行而不设备用气化器,使各气化器运行条件尽量一致。
  7)主供气站与辅供气站间的供气压差应根据供气规模、供气压力及供气管网的储气量、中压用户的炉具适应性等条件而定,一般不应相差太大。我公司主、辅供气站的供气压力分别为0.076Mpa及0.07Mpa,且运行状况良好。
  8)密切留意同型号气化器进出水温差是否一致,如不一致,且不是温度计本身误差造成的话,则很有可能是各气化器产生偏流造成的。
  9)按气化器的最大气化量,在气相出口管处加装限制相应流量的限流阀(FL阀),可有效防止气化器超负荷运行,但应密切注意用气高峰时管网压力是否降低;将各气化器气相出口调压器前的气相管连通,作为气相平衡管,通过气相压差平衡使各气化器内液化石油器液位基本一致防止偏听偏信流产生。

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