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电解铝整流柜事故原因及预防措施

  
评论: 更新日期:2011年03月21日

  结合测试结果和现场情况,事故的主要原因也就很容易分析清楚了。

  1、由于不合格整流元件比例较高,且在事故时均发生炸裂现象,电弧喷出引起事故扩大。整流元件整体质量有一定的缺陷,是造成事故和事故扩大的主要原因。

  2、换相吸收保护电容由于耐压范围不能满足正常要求,且在运行中出现漏液、鼓肚等现象,说明保护电容器存在严重的安全隐患。也就是在机组换相过电压过程中,保护电容器起不到保护作用,加上整流元件的质量等因素,引起整流元件损坏,喷出的电弧又引起了事故扩大,造成整流元件大面积损坏。

  3、大面积的整流元件喷出电弧,再加上直流母线出口正负极间距离偏小,造成直流母线间击穿而形成正负极短路,是本次事故扩大的根本原因。

  4、由于本厂供电系统的保护装置动作及时、可靠,迅速切断了整流机组,没有引起其他机组异常和造成停电事故,对电解槽生产也没有造成什么影响,避免了更大事故的发生。

  事故预防措施

  根据上述事故原因的分析,结合国内同类事故的处理措施,在我厂整流机组中采取了相应的预防措施。

  1、对我厂所有整流机组整流元件进行测试,对不合格元件全部进行了更换,杜绝了事故的根源。

  2、换相吸收保护电容器由于电压范围不能满足要求,加上运行中出现质量问题,起不到保护作用,决定对全部电容器进行了更换,在整流元件保护上提供了保证。

  3、结合本次直流短路事故教训,根据现场柜子结构在直流母线出口正负极间加装绝缘隔板,防止再次发生直流短路事故。在各桥臂间同时加装绝缘隔板,防止整流元件损坏时,因磁套环炸裂而波及其他元件。

  4、对整流柜的纯水冷却系统进行完善,提高运行时的水质,增强整流柜的运行效率。

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