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合成氨装置危险因素分析及其防范措施

  
评论: 更新日期:2011年04月26日

  (二)开停工危险因素分析及其防范措施

  1.开工时危险因素分析及其防范措施

  开工过程中,装置设备(管道)要引入各种工艺介质进行吹扫、置换,工艺介质的温度、压力也要逐步从常温、常压提到规定的指标值。开工中各种催化剂要进行升温、还原达到“活化态”。开工中,操作繁杂、步骤多、操作参数变化大、要求高、环节多、时间长。因而,操作不当,极易发生事故。现将开工操作中,存在的主要危险及防范措施分析如下:

  (1)设备(管线)吹扫、置换、送气(液)操作

  设备(管线)进行吹扫、置换、送气操作是开工中前期操作。在这一阶段中,如设备(管线)未吹扫干净就投入运行,在运行中杂质会堵塞管道或损坏阀门的密封面。如果蒸汽、润滑油系统存在杂质,将是十分危险的,杂质随蒸汽进入透平会造成叶片损坏;杂质进入轴瓦会造成轴瓦磨损。

  设备(管线)在开工中,必须用工艺介质置换合格。上一工序工艺介质未合格前不能进入下一工序,否则会影响下一工序的正常运行,甚至造成事故。特别要禁止用可燃气直接置换空气,以免发生爆炸。1975年某化肥厂,焦炉气压缩机未经置换,就用来压缩空气。开车过程中,三段缸系统产生爆炸,造成设备损坏、人员伤亡。

  防范措施:一是吹扫、置换必须按操作规程操作。并经检验、分析后,才能确认合格;二是操作前要检查有关的阀门(盲板)开关状况是否符合要求。三是吹扫、置换排放口要有安全设施(或标记),防止发生意外事故。四是定期清洗各种过滤器。

  (2)设备(管道)升温、升压

  设备(管道)从常温、常压升到操作温度、操作压力时必须保持一定速率。升温、升压过快产生的热应力、压力降会损坏设备,可造成重大事故。1992年某化肥厂发生一起合成塔内件损坏和触煤报废事故,事故造成直接经济损失220.3万元。事故原因:一是合成塔内件中心管处存在轴向力;二是合成塔升温速度过快。设备(管线)升温操作中,工艺气体(特别是水蒸气)产生的冷凝液,应及时排除(送液时要注意排气)。如排液不及时,气体带液,可造成“水击”损坏设备。1985年某化肥厂,开工前,由于火炬系统的水分离器脱水盲板未折除。开工后,大量工艺气放空,放空管内积水,“水击”致使部分管道从管架上坠落,并拉坏火炬。

  设备(管线)升压前,还要认真检查有关的阀门(盲板),防止发生窜气、倒液而造成事故。特别是气(液)窜人装有催化剂的设备内时,还会损坏催化剂。1989年某化肥厂检修后开车,中压蒸汽进行管网暖管、送汽、升压时,由于两只蒸汽阀门未关,蒸汽进人冷态一段转化炉,造成一段转化催化剂水合粉碎。被迫全炉更换催化剂。

  防范措施:一是严格控制升温、升压速率;二是操作中注意温度、压力、液位的变化;三是作业前,认真检查有关阀门(盲板)开关状况;四是操作中,注意排液(或排气)。

  (3)加热炉的点火、升温

  加热炉(一段转化炉、气化炉)点火操作具有一定危险性。因为点火前,如果炉膛内可燃气浓度已达到爆炸范围,未被置换干净,点火操作往往会造成炉膛爆炸。1985年某化肥厂,一段炉点火烘炉时,炉膛发生爆炸,直接经济损失11.6万元。事故后,发现有10个烧嘴燃蝌气阀门没有关闭。

  加热炉内一般有耐火衬里,升温速度过快易造成耐火材料产生裂缝、松动、甚至脱落。开工后往往造成炉外壁超温、变形,而导致发生火灾、爆炸。1990年某化工厂合成氨装置,气化炉由于升温中炉内产生爆燃振动,耐火砖脱落。投用后,炉颈过热,焊缝开裂,引起爆炸着火。

  加热炉升温中,如果炉管内工艺介质流量过低,炉管外壁会超温,可烧坏炉管,也可引发爆炸、着火事故。

  防范措施:一是点火前,要确认燃料阀门已关闭;二是炉膛一定要置换,并分析合格;三是控制炉管出口温度,防止工艺介质流量过低;四是严格按升温曲线进行升温、升压操作。

  (4)催化剂的升温、还原

  催化剂的升温、还原在开工操作中是十分关键性的操作。其操作的好坏,将影响催化剂的活性和使用寿命。由于催化剂还原过程一般会放出大量的热量,造成温度上升,控制不当,易发生超温。超温不但降低催化剂活性,减少催化剂使用寿命,严重时,可烧毁催化剂,并损坏设备。1980年某化肥厂,低温变换炉B203型低温变换催化剂升温还原时,由于临时改用油田气直接升温还原,升温中催化剂床层温度从120℃跃升到404℃,最高曾达725℃。该炉催化剂实际寿命只用42天,被迫停车,全炉更换催化剂。

  防范措施:一是制定正确的升温、还原方案;二是确保仪表指示、检验分析数据正确;三是阀门(盲板)开关无误、不窜气;四是按规程操作。

  (5)压缩机开车操作

  压缩机组开车包括建立油循环、投用冷却水、建立冷凝液系统、盘车、置换、静态调试、暖管暖机、冲转、过临界转速、提速提压等步骤。工作环节多,操作步骤繁杂。操作不当,易发生烧轴瓦、振动大、喘振、超温超压、气封泄漏等故障,严重时会造成重大设备事故。1978年某天然气化工厂合成气压缩机开车操作,开车升速时,由于在临界转速下停留时间过长(两分钟),振动加剧,造成轴瓦磨损。运转两天后停机,发现高压缸止推瓦烧毁。防范措施:一是开车实行操作票制度,防止误操作发生;二是制订事故处理预案,正确处理异常情况,防止事故扩大。

  2.停工中危险因素分析及防范措施

  装置停工时,设备(管线)进行降压、降温、置换、吹扫;运行设备停运;催化剂进行降温、钝化(氧化)等操作。操作参数变化大,操作步骤繁杂。正常停工,一般按停工方案进行。遇紧急或事故停车,由于情况复杂,应按事故处理预案进行。停工中,特别是紧急(事故)停工时,处理不当,易发生事故。现将停工操作中存在的主要危险及防范措施分析如下:

  (1)降量、断料操作

  停工中,设备(管线)按停工步骤都要减负荷,并切断工艺介质的进料。各种工艺物料的减量及切断都有严格的先后程序,切断后还要防止发生泄漏。如操作不当,有可能造成事故。此项操作中存在的危险有:

  ①空气(氧气)进入存有可燃气的设备内,(如:氧气进入已熄火的氧化炉,空气进入已停运的二段炉等),可发生爆炸;

  ②某种物料进入催化剂床层(如:停蒸汽后烃类进入一段炉、蒸汽进入冷态一段炉等),可损坏催化剂;

  ③高压气体进人低压设备(如:吸收塔高压气进入再生塔、合成高压气进入低压系统),可发生爆炸、着火。

  1978年某化肥厂因仪表故障造成全厂紧急停车,蒸汽锅炉熄火。事故处理中,天然气未及时切断,继续进入一段炉,造成催化剂结碳。1988年某化工厂合成车间在气化炉紧急停车中,由于人炉氧气阀关不动而未关,又未汇报,造成炭黑洗涤塔爆炸。

  防范措施:一是按操作规程进行停工操作;二是认真监测操作参数的变化;三是及时关闭手动截止阀,以防泄漏。

  (2)设备(管线)降压、降温

  与开工操作一样,设备的降压、降温也应严格控制速率。降温速度过快,会产生热应力而损坏设备。降压速度过快,可因压差大或气体(液体)倒流,而造成事故。1977年某化肥厂,由于一段炉断料造成装置紧急停车。停工中,由于中温变换炉出口放空阀开得太快、太大,降压很快,造成脱碳吸收塔压力大于中变炉出口压力,脱碳碱液倒人低温变换炉,造成58.8m3低变催化剂全部损坏。

  防范措施:一是停工中,保持正常降温、降压速率;二是操作中,注意前后各工序温度、压力、液位的变化;三是检查阀门开关状况,防止内漏。

  (3)催化剂降温、氧化(钝化)和保护

  由于生产中催化剂处于“活化态”,停工操作中,一般视停工时间的长短及检修需要,对催化剂进行保温保压;降温降压;氮气保护或进行氧化(钝化)操作。停工中,还原态的催化剂遇到空气(氧气)会发生剧烈的氧化反应,控制不当可损坏催化剂。催化剂与水接触还会造成强度下降或粉碎,停工期间,应特别注意保护催化剂。1979年广西某氮肥厂,变换催化剂用蒸汽降温到410℃后,临时改用煤气直接降温,一小时后,温度突升到600℃以上,25t催化剂全部损坏。1979年某化肥厂,由于废热锅炉泄漏,装置停车。停车中,由于给一段转化炉循环降温的氮气中夹带水蒸气,造成一段转化催化剂部分水合、粉碎。

  因此,停工中应严格按操作规程对催化剂进行降温,保护。并在操作中注意以下几点:

  ①一段转化催化剂品种中,凡含有Ms0助剂的,遇水会生成Mg(OH):而粉碎,降温中要特别重视。

  ②低温变换炉由于人口温度低(仅高于露点20—30℃)。停工中,防止产生冷凝水而损坏低变催化剂。

  ③停工中,因甲烷化催化剂温度下降到200℃以下,CO与Ni可生成Ni(C0)4(1级毒物)。在温度下降到200℃以前,应用氮气置换甲烷化炉。

  ④停工期间,催化剂一般都应充人氮气保持正压,以防止空气入内,发生氧化。

  (4)压缩机停车

  压缩机组停机操作与开车操作一样,步骤繁多。停机操作中,如油压过低,易发生烧轴瓦事故;如压差大,易造成止推瓦损坏;如震动大,易造成气封、密封、轴瓦等损坏,如发生带液人缸,易造成转子叶片损坏。因此,停机操作必须按停机操作票逐项进行,注意压力、温度、转速的变化。

  如遇压缩机跳车或紧急停机操作时,还应注意检查备用(事故)油泵是否启动,油压变化情况,并检查机组电动盘车是否开启。

  (三)正常生产中危险因素分析及防范措施

  正常生产时,设备运行正常,工艺参数稳定,即使发生小幅波动,经操作人员及时调节,都能保持正常。但当有些重要的工艺参数偏离指标达到一定的时间及范围时,装置就会发生故障或事故,正常生产中要重点防范。现将正常生产中存在的主要故障、危险因素及防范(处置)措施分单元介绍如下:

  1.脱硫

  硫是多种催化剂的毒物。因此,脱硫单元出口原料气中总硫含量高,危害性是比较大的,所造成的损失也大。生产中要特别重视,采取防范措施。1991年某化肥厂,由于炼油厂供应的原料石脑油中混入了常压塔常二线组分,石脑油出脱硫系统的含硫量高达2.5x10—6(正常指标≤0.2X10—6)。导致一段转化催化剂发生硫中毒,并产生高级烃裂解结碳,损坏一段转化催化剂34.7吨。

  造成出口原料气中含硫高的原因及防范措施见表7—10。

 

  2.转化

  在装置中,转化单元运行条件是比较苛刻的,各项工艺指标的控制也要求严格,是装置中危险的部位。常见的故障:一段炉有催化剂中毒、结碳、粉碎,炉管超温,压差高等;二段炉有温度高、催化剂损坏、出口甲烷高等;废热锅炉有锅炉炉管爆管等。详见表7—11。

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