7.氯化氢纯度不高
产生原因:①氢气过量较多,这是氯氢配比未控制好的缘故;l②原料氯气纯度低,这是管网系统(尤其是电槽及其出口有空气漏入)有泄漏。或液氯尾气混入原氯,氯化氢纯度低,造成氯乙烯合成得率降低,是得不偿失的。
预防措施:①增强操作者责任感,认真控制好氯氢配比,提高纯度;②提高氯气纯度,使合成得率提高。
8.盐酸浓度不合格
合成盐酸浓度通常应保持在3l%以上.但浓度有时也会低于3l%。
产生原因:①吸收水加得太多,这是操作不当造成的,吸收水加得太多使盐酸浓度冲淡,进吸收塔稀酸浓度也太淡(从稀酸温度低可以看出,对于绝热吸收来说,此温度高,表示稀酸浓度高)。②冷却塔或吸收塔冷却水进入气相(发生石墨管漏),冲淡了成品浓度。③膜式吸收塔分液管根部裂缝,使吸收水走短路,而不是一个水平面上进分液管,分液不均匀,使气体走短骼,致使浓度不合格。另外分液管不水平,也会发生上述现象。④吸收水温度较或冷却水温度较高,对于尾部采用绝热吸收方式来说,吸收水温度较高,氯化氢在水溶解度就小。
而进入膜式塔中稀酸温度就更高,对吸收传质是不利的。⑤尾气塔的气相进口挡液器破裂,造成稀酸直接经进气管到膜式塔下封头,而不经吸收就排出膜式塔,使浓度很低。
预防措施:①严格控制稀酸温度,减少吸收水流量,控制适度;②处理石墨管泄漏;
③分液管重新粘接,校正水平;④降低吸收水温;⑤检修挡液器。
9.尾气排空冒白烟
产生原因:①吸收量太少,造成部分氯化氢气体未经吸收就排空;②膜式吸收塔吸收效果差,要检查分液管;③炉子流量增加,而吸收水未及时跟上;④尾部塔分液盘布水不匀,使部分气体走短管。
预防措施:①增加吸收水量;②检查膜式吸收塔分液管;③尾部塔分液盘检查,校正水平。
10.合成炉防爆膜爆破
产生原因:①停炉日寸爆破,炉内剩余氢气较多.未置换掉;③生产过程中爆破,主要是防爆膜使用时间长,或炉压突高,气体倒压所致;③点炉时爆破,主要是进炉阀漏入氢气,炉内含氢达到爆炸极限。
预防措施:①停炉时,氯氢一起切断,切莫先断氯、后断氢,并及时用风机抽空;②定期更换防爆膜,发生倒压及时减少进炉氯、氢气量;③点炉前认真检查氢系统阀门,发现泄漏及时更换。
11.水冷却合成炉漏水
产生原因:水冷却合成炉发生漏水,主要是泄漏处受到高温湿氯化氢腐蚀。主要腐蚀是氢气中含水量较多,炉温控制过低,般在108.64℃以下,腐蚀加剧。
预防措施:①氢气脱水干燥;②炉温最低处控制在108.64℃以上
12.石墨冷冻塔冷凝酸增多
产生原因:石墨冷冻塔内石墨管断裂,盐水进入冷凝酸,使之增多。
预防措施:停车、停送盐水、查漏、堵漏。
13.氯化氢含水分偏高
(1)必须严格按照操作规程来做好开车的准备工作,尤其是要检查进炉系统的氯气、氢
气阀门、旋塞是否严闭。
(2)在点火作业前一定要取合成炉内气体样品分析,分析合格后才能点火。
产生原因:①盐水温度控制太高,②酸零捕集器氟砖;J玻璃棉失效。
预防措施:①降低盐水温度,②更换新的玻璃棉。
14.纳氏泵故障
(1)纳氏泵漏酸漏气
产生原因:泵出口压力过高,机械密封断酸或端面粗糙拉毛。
预防措施;限压控制,不让泵出口压力超过额定压力;调新泵并调节酸量.更换端面。
(2)纳氏泵壳或连轴结发热
产生原因:酸循环量少,连轴结太紧或不正,泵酸浓度太稀,泵质量差。
预防措施:加大酸循环量,校正或放松连轴结,更换泵酸,换泵。
(3)氯化氢含氧过高
产生原因:纳氏泵进口管路有空气抽入,纳氏泵负压过高,泵连轴结漏气。
预防措施:查漏、堵漏,开大回流、降低负压}换新泵。