导航: >> 安全技术>> 化工安全>>正文

氯碱-聚氯乙烯生产盐酸及氯化氢工段安全操作及事故预防

  
评论: 更新日期:2011年04月28日

    7.氯化氢纯度不高

    产生原因:①氢气过量较多,这是氯氢配比未控制好的缘故;l②原料氯气纯度低,这是管网系统(尤其是电槽及其出口有空气漏入)有泄漏。或液氯尾气混入原氯,氯化氢纯度低,造成氯乙烯合成得率降低,是得不偿失的。

    预防措施:①增强操作者责任感,认真控制好氯氢配比,提高纯度;②提高氯气纯度,使合成得率提高。

    8.盐酸浓度不合格

    合成盐酸浓度通常应保持在3l%以上.但浓度有时也会低于3l%。

    产生原因:①吸收水加得太多,这是操作不当造成的,吸收水加得太多使盐酸浓度冲淡,进吸收塔稀酸浓度也太淡(从稀酸温度低可以看出,对于绝热吸收来说,此温度高,表示稀酸浓度高)。②冷却塔或吸收塔冷却水进入气相(发生石墨管漏),冲淡了成品浓度。③膜式吸收塔分液管根部裂缝,使吸收水走短路,而不是一个水平面上进分液管,分液不均匀,使气体走短骼,致使浓度不合格。另外分液管不水平,也会发生上述现象。④吸收水温度较或冷却水温度较高,对于尾部采用绝热吸收方式来说,吸收水温度较高,氯化氢在水溶解度就小。

    而进入膜式塔中稀酸温度就更高,对吸收传质是不利的。⑤尾气塔的气相进口挡液器破裂,造成稀酸直接经进气管到膜式塔下封头,而不经吸收就排出膜式塔,使浓度很低。

    预防措施:①严格控制稀酸温度,减少吸收水流量,控制适度;②处理石墨管泄漏;

    ③分液管重新粘接,校正水平;④降低吸收水温;⑤检修挡液器。

    9.尾气排空冒白烟

    产生原因:①吸收量太少,造成部分氯化氢气体未经吸收就排空;②膜式吸收塔吸收效果差,要检查分液管;③炉子流量增加,而吸收水未及时跟上;④尾部塔分液盘布水不匀,使部分气体走短管。

    预防措施:①增加吸收水量;②检查膜式吸收塔分液管;③尾部塔分液盘检查,校正水平。

    10.合成炉防爆膜爆破

    产生原因:①停炉日寸爆破,炉内剩余氢气较多.未置换掉;③生产过程中爆破,主要是防爆膜使用时间长,或炉压突高,气体倒压所致;③点炉时爆破,主要是进炉阀漏入氢气,炉内含氢达到爆炸极限。

    预防措施:①停炉时,氯氢一起切断,切莫先断氯、后断氢,并及时用风机抽空;②定期更换防爆膜,发生倒压及时减少进炉氯、氢气量;③点炉前认真检查氢系统阀门,发现泄漏及时更换。

    11.水冷却合成炉漏水

    产生原因:水冷却合成炉发生漏水,主要是泄漏处受到高温湿氯化氢腐蚀。主要腐蚀是氢气中含水量较多,炉温控制过低,般在108.64℃以下,腐蚀加剧。

    预防措施:①氢气脱水干燥;②炉温最低处控制在108.64℃以上

    12.石墨冷冻塔冷凝酸增多

    产生原因:石墨冷冻塔内石墨管断裂,盐水进入冷凝酸,使之增多。

    预防措施:停车、停送盐水、查漏、堵漏。

    13.氯化氢含水分偏高

    (1)必须严格按照操作规程来做好开车的准备工作,尤其是要检查进炉系统的氯气、氢

    气阀门、旋塞是否严闭。

    (2)在点火作业前一定要取合成炉内气体样品分析,分析合格后才能点火。

    产生原因:①盐水温度控制太高,②酸零捕集器氟砖;J玻璃棉失效。

    预防措施:①降低盐水温度,②更换新的玻璃棉。

    14.纳氏泵故障

    (1)纳氏泵漏酸漏气

    产生原因:泵出口压力过高,机械密封断酸或端面粗糙拉毛。

    预防措施;限压控制,不让泵出口压力超过额定压力;调新泵并调节酸量.更换端面。

    (2)纳氏泵壳或连轴结发热

    产生原因:酸循环量少,连轴结太紧或不正,泵酸浓度太稀,泵质量差。

    预防措施:加大酸循环量,校正或放松连轴结,更换泵酸,换泵。

    (3)氯化氢含氧过高

    产生原因:纳氏泵进口管路有空气抽入,纳氏泵负压过高,泵连轴结漏气。

    预防措施:查漏、堵漏,开大回流、降低负压}换新泵。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们
Baidu
map