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松软破碎围岩掘进防冒顶技术措施

  
评论: 更新日期:2011年01月10日

    二、取得成效

    1、确保施工安全。通过采取上述措施,使所有的作业人员均能在支架及锚杆的保护下进行作业,确保了施工人员的生命安全。

    2、减少冒顶工程量。刚开工时(2005年12月),在主斜井+360施工通道施工中,由于未采取以上施工技术,平均每米巷道冒顶量为2.82m3。从2006年元月份开始采取以上施工技术,延米冒顶量为0.335m3(主要是在+360主平峒距峒口83~91m处,由于断面大,围岩象孤石堆积在一起,压力大,金属拱架间距1m,支护强度不够,造成冒顶224m3)。减少冒顶量1549m3

    3、显著降低坑木耗。施工初期,由于经验不足,选择的支护间距为1m,使用18kg/m钢轨,支护强度不够,2005年2月13日在+360主平峒开口约80m处,发生长度8m的冒顶,接顶使用 14×4m 木柱267根、板皮800块,耗用坑木共计30.16m3;+360主平峒前段80m共用坑木111.52m3,延米耗用坑木1.394m3。采取防冒顶措施后延米耗用坑木0.61m3,按660m计算,节约坑木517.44m3

    4、保障施工进度。在+360上部井巷工程,设计断面主要为车场、三岔门,断面跨度大的情况下,每月平均单进达65m。

    5、稳定职工队伍。在施工初期,由于未采取以上安全技术措施,对顶板冒顶控制能力差,施工安全受到严重威胁,且施工进度慢,导致个别职工产生惧怕畏缩情绪,自采取安全技术措施后,施工安全得到保障,至今为止,合同工稳定率达100%。

    6、一次成巷的效果。按设计断面一次成巷,减少二次扩刷时应力加大、顶板管理难度加大而产生的冒顶。在前期的主斜井+360斜面三岔门施工中,没有一次成巷,而是采用小断面掘进后扩刷成巷,产生大冒顶,处理了一个月半。

    7、节约投资成本。以上施工技术的实施,仅上列的减少冒顶工程量1549m3以及节约坑木耗517.44m3,就创造效益1549m3×220元/m3+517.44m3×650元/m3=67.72万元。

    三、结束语

    总结苏桥煤矿松软破碎围岩掘进施工的经验教训,我们认为,对松软破碎围岩的井巷掘进施工,必须严加控制顶板,防止产生冒顶现象,一旦产生冒顶,将大幅度加大处理难度,且作业人员必须在空顶下装顶,操作安全难于得到保障。通过实践的检验,采用上述的安全技术措施及一次成巷施工方法,能满足安全生产的需要,技术上可行、经济上合理、安全上可靠,可供恶劣破碎地层掘进施工借鉴。

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