4.5试验步骤
1)由化学专业通知机运专业进行内冷水箱换水,以不含NH3的除盐水换掉水冷箱中的冷却水(含NH3)。具体方法:①开启三号除盐水泵,由新增的内冷水补水系统向水冷箱补水;②关闭由凝结水系统补水冷箱的有关阀门,并保持严密不漏;③开启水冷箱底部放水门进行放水,换水过程保持水冷箱正常水位。
2)化学专业每隔一定时间对内冷水进行化验,直至含NH3量为零止,停止水冷箱换水。
3)换水结束后,开始向水冷箱加配制好的BTA+ET混合溶液,应慢慢加入水冷箱。为防止水冷箱中药液不均匀,一般保持在10 min左右加完。
4)检测项目、方法及时间:试验期间每天按要求进行内冷水pH、DD、BTA、Cu2+监测,当水质合格且稳定时,试验结束。工业性试验结束见表1(以新庄站一号机组为例),试验结束投入正常运行后,每周一、三、五取样分析内冷水水质。
5)Cu2+检测方法采用《SS-C-6-84铜试剂苯取比色法;BTA检测方法采用《GB/T14422-93锅炉用水和冷却水分析方法,苯骈三氮唑的测定,紫外分光光度法》。
5注意事项
1)加药处理不能间断,以防止形成的保护膜遭到破坏。
2)氨对Cu-BTA膜有一定破坏作用,应防止含NH3的除盐水或凝结水进入内冷水系统。
3)当内冷水pH低于6.8时可适当加大EA用量以提高pH值。
4)加药时内冷水的DD值宜小于4μs/cm,否则,加药前应进行排污或换水以降低内冷水的DD值,然后再加药液。
5)水冷箱换水或补水时,应及时通知化学进行内冷水pH、DD、BTA、Cu2+的监测。
6经济性和实用性评价
经试验,可以初步估测一台50 MW机组全年药品成本1 500~2 000元,就可通过防腐处理控制内冷水质,保正发动机组安全运行。同时BTA+EA处理内冷水系统防腐工艺简单,易操作,具有广泛的实用性。
7结论及建议
1)BTA+EA复合缓蚀剂能有效降低内冷水系统中Cu2+含量,且其溶解性较好,对空芯铜导线有优良的防腐作用,BTA+EA处理发电机内冷水系统,能确保内冷水水质长期达到GB/T12145-1999标准(见表2)。
2)BTA+EA处理内冷水工艺简单,易操作、监测容易、耗药量少、成本低、适于现场控制。
3)提高内冷水系统的严密性,减少内冷水损失,从而降低复合缓蚀剂的消耗,才能保持内冷水水质稳定合格。