当油纸中残存有较多水分与杂质时,tgδ与温度的关系就不同于上述情况,此时介质损耗以离子电导损耗占主导地位,tgδ随温度的升高而明显增大。如两台LCLWD3-220型电流互感器,接通50%的电流5h,比较通电前后tgδ的变化情况为:tgδ初始值为0.53%的一台无变化,tgδ为0.18%的一台则上升为1.1%。这说明初始值为0.18%的电流互感器绝缘已有缺陷,故其tgδ随温度的升高而增大。因此当常温下测得的tgδ值较大时,就应该考察其较高温度下tgδ的变化情况,若在较高温度下tgδ有明显增加,则其绝缘存在缺陷。
(3)tgδ与电压的关系。良好绝缘的互感器,其tgδ随电压升高应无明显变化,如果有变化则说明绝缘存在缺陷。因此在预试规程中规定了试验电压由10kV升到Um/1.732时,如果tgδ的增减量超过±3%,则该互感器就不宜继续运行。
(4)测量电压互感器绝缘支架tgδ的重要性.串级式电压互感器的铁芯具有一定的电位,由绝缘支架承受,一旦绝缘支架在生产压制过程中工艺把关不严,在运行中就有可能发生事故。近几年来的运行情况表明:绝缘支架的tgδ大于10%的互感器,解体后其绝缘支架均有缺陷,受潮严重的甚至可以捏出水;有的情况稍好,但中间也已分层,并可观察到有放电痕迹;受潮较轻的绝缘支架表面有麻点状变色,螺孔有放电痕迹。
串级式电压互感器的密封不良则易进水受潮,使得绝缘强度明显下降,继续运行则可能引发层匝间和主绝缘击穿故障;如固定铁芯的绝缘支架材质不好,分层开裂内部形成气泡,则在运行电压的作用下气泡发生局部放电,进而整个绝缘支架闪络。在实际工作中采用末端屏蔽法测量绝缘支架的tgδ时,此时一端及底座接地,如果小瓷套或二次接线板受潮脏污时产生的测量误差被屏蔽,则一次静电屏对二次和辅助二次绕组及绝缘支架的tgδ均检测不到,但可测量到下铁芯柱上一次绕组对二次和辅助二次绕组的tgδ,若该处的tgδ值大于2.5%则应查明原因,若其值大于4%且增量较大时,则可以断定该互感器必有缺陷。
三、110kV及以上互感器故障的处理方法
110kV及以上有缺陷的互感器的处理方法主要有吊芯检查、修渗漏、更换密封垫、换油、真空干燥、结构改进等。
对于器身受潮轻微且只能在现场处理的,一般采用真空热油循环处理,当热油进入互感器内部后,绝缘介质受热,其内部水分就会蒸发,由互感器顶部及滤油机排出,通过不断的循环达到干燥的目的。
采用真空干燥处理受潮器身时,真空度要维持在750mmHg柱以上,器身进入烘房后,温度要从低到高缓慢增加。温度在40℃时烘48h,到60℃时烘48h,到75℃时48h,最后到95℃时,每小时应探测绝缘电阻一次,当其值在6~8h保持不变或变化不大时,则真空干燥完毕。实践证明,把烘房上下限温度调节在10℃时,干燥效果最好,应当注意的是在干燥过程中为防止密封垫受热老化,要将其取下,并把一次末端和二次出线端小瓷套松开。
对储油柜密封不良及密封胶囊质量较差的,可以采用加装波纹膨胀器的方法来改变密封性能;对二次板受潮导致的tgδ偏大的问题,可以通过更换原二次接线板,更改二次出线小套管的办法解决。
四、结束语
通过对互感器的检查及对试验数据的分析,可以判断出互感器的故障情况,从实际对故障设备的解体大修情况来看,与笔者所述基本吻合,但高压互感器的故障情况种类繁多,原因错综复杂,还需要在运行实践中不断总结、创新经验。