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发电机碳刷电流偏差大、 磨损快原因分析及对策

作者:刘文平  
评论: 更新日期:2011年02月28日

3.5 外界环境方面

  滑环和碳刷装置靠近发电机10瓦,存在油雾,影响碳刷和滑环的使用寿命。周围空气湿度影响滑环碳素薄膜的形成,从而影响碳刷的导电性能。

3.6 其它方面

  滑环及碳刷的冷却风道不通畅,吹吸碳粉的功能不强,使得滑环冷却云线沟内有积碳粉现象。当现场环境温度升高时,由于冷却效果差,滑环与碳刷之间磨擦温度升高,部分碳刷表面有烧灼现象,导电能力下降,引起电流偏差。

4 整治与效果

  (1) 在机组中、小修时,对刷架进行了精密的安装,使每个刷握安装孔与滑环切面垂直,保持滑环轴线与刷架的轴线同心。在机组每次停运的时候,按照规定及时联系检修调换滑环极性,有效地控制了滑环的异常磨损。

  (2) 要求生产厂家对原来碳刷的刷体与刷辫连接方式进行改造,将原来的刷体与刷辫表面压制连接改为刷辫嵌入刷体接触,大大降低了刷体与刷辫的接触电阻,从而降低了碳刷的连接铆钉和刷辫温度,由原来的近80℃降低到现在的65℃左右。

  (3) 加强运行维护,特别是更换新刷块和日常清扫刷握时,定量调节刷握弹簧压力为一定值,虽然刷体长短不一,并联运行的碳刷压力却保持一致,使碳刷的磨损有所降低,使用周期由原来的平均3 个多月延长到目前的近6个月(参见表1)。

  (4) 更换碳刷时,尽量使更换产品与运行碳刷保持生产批次相同,尤其是在滑环的同一极上。保证每块碳刷的电阻系数相同,使碳刷的电流分配均匀, 碳刷电流保持在75~125 A的允许运行范围内,电流超标的现象基本上得到了控制。

  (5) 对更换的碳刷进行打磨,使刷体与滑环的接触面积在85%以上,排除了过去新更换时打磨不充分,导致刷体与滑环接触面积小的弊端。

  (6) 利用机组停运的机会,及时清理滑环和刷架上的粉尘,及时疏通刷架风道,以保证碳刷及滑环的冷却。

  (7) 利用大、小修机会彻底整治了发电机10瓦漏油现象, 使碳刷装置附近的油雾有了明显的减少。

5 建 议

  通过对影响碳刷正常运行的有关因素进行科学的整治后,运行效果比以前有了较大的改善:大幅度地减少了碳刷的消耗数量(比原来降低22%),节约了维护费用;碳刷电流偏差下降幅度明显,确保了机组在大负荷、高气温的环境下长周期可靠运行。此外,虽然目前中英合资上海摩根碳制品有限公司生产的型号为NCC 634的碳刷已经接近设备的要求,但是性能指标并不能完全符合,在参考成本及排除进口的前提下,建议进一步研究国内更适合500 MW捷制发电机的碳刷,以及实现周围空气湿度、清洁度的在线监测,以保证机组的安全、经济运行。

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