南通电厂二期2台350 MW机组为全套进口的一次中间再热汽轮发电机组。锅炉采用正压直吹式燃烧系统,燃烧器为前后墙对称布置,共分4层,与4台磨煤机相匹配。热控系统DCS采用INFI 90集散控制系统,功能包括模拟量调节系统、燃烧器管理系统、报警系统、数据采集系统和顺序控制与保护联锁系统。汽机控制采用GE公司的Mark-V型电液调节系统。
由于设计、安装和调试的疏忽,2台机组的热控系统在投产初期暴露出大量问题,影响了机组的安全稳定运行。为此,对热控设备和系统进行了一系列改进,同时优化自动调节性能,提高了机组的安全稳定运行能力。
1 提高热控设备和系统的可靠性
1.1 INFI 90系统数字量输入回路改进
原INFI 90系统数字量输入回路为+125VDC接数字量开关信号,再接模件负载电阻,最后接地。一旦发生现场开关信号接地就烧坏INFI 90数字量输入端子板的保险丝,造成多个信号不正常。为此,将INFI 90系统数字量输入回路改为+125VDC接模件负载电阻,再接数字量开关信号,最后接地,从而杜绝了上述现象。
1.2 给煤机控制系统的改造
(1) 给煤机控制系统自投产以来,经常发生启动时驱动马达转而皮带不转,或运行中因转速指令与实际转速偏差大而跳闸,严重威胁机组的安全运行。其主要原因是给煤机设计裕量过大,皮带减速比和调速电机功率偏小,造成给煤机长期在低速不稳定区运行,加之减速箱输出力矩偏小和测速信号弱,引起给煤机转速指令与实际转速偏差大而跳闸。通过改造调速电机和皮带减速器,将给煤机控制装置的输出力矩增加了一倍,解决了上述问题。
(2) 二期给煤机出口堵塞开关原采用电容式开关,曾多次发生因煤湿带水引起出口堵塞开关误动,造成给煤机误跳闸。改进措施是用机械翻板式堵塞开关取代了电容式堵塞开关。
1.3 改进汽机机械超速和电气超速跳闸试验逻辑
在线做汽机机械或电气超速跳闸试验时,汽机控制系统Mark-V送出一个超速跳闸信号至DCS系统,联锁关抽汽逆止门,使高低加切旁路,对机组造成很大的扰动。甚至引起跳闸。 改进措施是修改汽机控制系统Mark-V的控制逻辑,增加试验闭锁功能。在做机械或电气超速试验时,不向DCS系统发出超速跳闸信号。只是在实际超速时,才向DCS系统发出超速跳闸信号。