4号输灰管道是秦皇岛发电有限责任公司2台300 MW机组的水力冲灰管道,从厂区铺设至海边贮灰场,长约6 km,采用地下直埋方式,于1995年投入运行。该管道从2001-01-10~2002-03-30先后4次发生泄漏。由于管道采用地下直埋布置,距地面约3.5 m,土方工作量大,在2001-07-31抢修时正逢雨季,造成多次塌方,给施工带来困难,威胁安全生产。
1 故障的发生原因
4次泄漏地点前后相距约300 m,每次泄漏都是因连接管卡的螺栓损坏所致。4次故障暴露出设计和生产管理中存在的问题。
1.1 输灰管道采用地下直埋方式的缺陷
因管道深埋在地下,管道缺陷无法及时发现,只有当灰水泄漏时才能发现。从这4次泄漏开挖的情况看,管道是用矶沙掩埋的,由于输灰管道在运行中受管内水冲击的作用产生震动,使输灰管道与矶沙之间产生摩擦,造成管接头管卡的螺母磨损,螺杆磨成圆锥体,致使连接失效、管卡松开、管口错位,大量灰水泄漏。这应引起设计单位的注意。
如果设计时对掩埋的土质提出要求,或采用土质较软的黄土,情况将会好得多。
1.2 管接头连接方式的缺陷
连续出现泄漏,都是因为管卡连接失效所致,而接头采用焊接方式的其它3条输灰管道均未出现泄漏情况。在灰场地面上布置的灰管,其管卡用螺栓连接的,目前的运行情况尚好。可见管卡用螺栓连接的灰管不适合地下直埋布置,特别是土质不好的矶沙地带,更不能采取管卡连接方式。
1.3 4号输灰管道运行方式暴露的问题
因设计上的原因,在灰场内4号输灰管道有一凹段,在停运备用期间水无法排出。如果在冬季按正常倒运周期,有可能因冻管而造成4号输灰管道失去备用。为了冬季输灰管道的安全运行,运行规程规定,冬 季防冻期间4号输灰管道必须长期运行。近几年冬季,4号输灰管道一直是连续几个月运行,这必然加速了管卡连接螺栓在管道运行、震动中的磨损,造成管卡损坏。
2 防范措施和改进的方法
2.1 修改4号输灰管道冬季长期运行的规定
4号输灰管道有一段为地上高架布置,在2000年防冻大检查中已对该管段采取封闭保温措施,彻底解决了4号输灰管道的冬季防冻问题,原“规程”中有关4号输灰管道冬季防冻期间长期运行的规定应停止执行。这样会大大减少因4号输灰管道长期运行而带来的管卡螺栓磨损,从而达到控制4号输灰管道频繁泄漏的目的。
2.2 修改 3,4号输灰管道定期倒换运行的规定按除尘运行“规程”的规定,3,4号输灰管道定期倒换,4号 输灰管道全年实际运行时间约为5 800 h,大约是3号管的2倍。3号输灰管道是内衬铸石套管,地下直埋段全部采用焊接,因该产品技术比较成熟,从国内许多电厂的使用情况来看都比较好。4号输灰管道由于内衬橡胶,地下直埋段不能采用焊接,管卡连接螺栓因磨损腐蚀等原因极易损坏而造成管道泄漏。根据3,4号管的设备情况,应调整2条管道的运行时间。如果将运行时间调整为3号管道每月约运行20天,4号管道每月约运行10天,这样3号管道每年约运行5 800 h,4号管每年约运行2 900 h,和原来的运行时间相比,4号管将减少运行时间约2 900 h,这样就可延长4号输灰管道的检修周期,从而达到节约检修费用,提高输灰管道安全运行水平的目的。