我国125MW以上的火力发电机组目前普遍采用静电除尘器除灰,若采用水力除灰其冲灰水pH一般在11左右。直接外排将造成灰水pH超标排放。本文结合台州发电厂浓缩池溢流灰水pH超标排放的治理工作的经验,对在电力系统中具有推广价值的治理方法进行了总结、论述。
1 台州发电厂出灰系统简介
台州发电厂位于椒江入海口北岸,总装机容量1410MW(6台125MW、2台330MW)。Ⅰ~Ⅲ期6台125MW发电机组的出灰系统采用水力灰渣混除,二级出灰。第一级为稀浆除灰、灰渣混除(水灰比近20:1)。第二级通过浓缩池浓缩后浓浆除灰,期间已筛除了大渣部分,浓缩池溢水经回水箱汇集后返送至厂区作冲灰水,浓缩灰浆(水灰比约10∶3)由澳曼泵组打到6号灰库。
因多种原因,Ⅰ~Ⅲ期出灰系统进出水量不平衡,浓缩站处回水箱溢水,大量pH值为11左右的灰水直排椒江,造成灰水pH超标排放。为此,有关部门要求台州发电厂1999年底完成灰水pH超标治理项目。本厂集中了人力、物力在以下几方面开展了工作,并予以解决。
2 灰排水pH超标排放的原因分析
为查找原因,先对Ⅰ~Ⅲ期冲灰水系统进行水平衡试验,见图1。
试验结果表明系统的进出水量严重的不平衡。经分析有以下原因。
2.1 冲灰水系统管道结垢,回水量不足
台州发电厂Ⅰ~Ⅲ期冲灰系统设计当时没考虑到灰系统的防结垢措施。由于除尘器全部采用电除尘器除灰,灰水的pH值达11左右,冲灰系统管道结垢严重,使其有效通径变小。另外,浓缩池设计容量过小,浓缩池回水悬浮物含量大,加重了回水管的结垢,从回水管垢样分析中得知,垢中粉煤灰占40%。使得回水管的回水能力从1600m3/h下降到1000m3/h左右,回水量严重不足。为了保证冲灰,只能加大厂区的冲灰水补水量。
2.2 系统进水量多
主厂房原设计只考虑了Ⅰ、Ⅱ期4台125MW机组,后来增加了Ⅲ期2台125MW机组,此时灰浆泵房的位置、深度均已确定,只得减小灰沟坡度,勉强符合规范的低限,造成厂区出灰、出渣困难,尤其是5、6号炉出渣严重不畅,造成出灰系统需大量补水。另外,由于一些对冲灰无效的水量如:炉底的密封水、厂房冲地水、厂房的一些淡水箱溢水都进入冲灰沟,加大了冲灰水系统的进水量。系统进水量包括海水420m3/h,排涝水182m3/h,密封水200m3/h,其它补水如冲地水、炉后冲洗水箱溢流水等128m3/h。总计930m3/h。
台州发电厂冲灰水系统的出水只有输送浓灰浆到灰库300m3/h的水量,进水量(930m3/h)远远大于出灰系统出水量。多余的水量在回水箱处不能回到厂区,导致浓缩池下面的回水箱大量回水外溢,造成pH超标排放。综上所述,主要原因在于回水、冲灰水管道结垢导致的回水能力下降和冲灰水系统进水量过大。