2 干燥处理过程中的几个工艺要点
2.1主管用φ50光钢管,支路管用3/4英寸管。在用于热油喷淋管的端头和风板上钻多个φ1小孔,套扣、钻孔,且一定要清除余屑,把所有管路清洗干净,无金属粉末、锈物、异物,然后用变压器油冲洗,干燥后再装。千万不能用橡胶管。
2.2用管道将真空泵接至变压器的顶部的导气管上,接入口采用四通管,以便在解除真空时,干燥空气可由此口进入变压器,避免解除真空时潮湿空气的进入,造成变压器二次受潮。
2.3用观察油箱出口变压器油温度的办法控制干燥处理过程中的温度。在油箱入口和出口处插入温度计,根据工艺要求的处理温度和实测温度,调整加热器的功率,使油箱出口变压器油的温度不超过100℃。变压器底部的加热电源距箱底150mm~200mm,均匀布置,防止产生局部过热。
表1绝缘电阻变化表
2.4干燥前要引出绝缘电阻测量回路,以便在干燥过程中测量绕组的绝缘电阻值。定期检查加热器电源的电压、电流,检查电源电路、加热器具、真空管路及其它设备的运行情况。
2.5在保持温度不变的条件下,绕组绝缘电阻(对220kV变压器)持续12h以上不变,且在上述时间内无蒸气析出,即可认为干燥结束。
3 试验结果
3月26日,主变安装完毕,佛山局试验所完成了大修后的常规试验,绕组的吸收比,高—中低地为1.5,中—高低地为1.9,低—高中地为2.3,绕组介损,高压绕组为0.19,中压绕组为0.19,低压绕组为0.28。4月1日至2日,请广东省中试所按照DL/T573-1995《电力变压器检修导则》中规定的试验项目进行变压器的试验,试验结果表明:
3.1绕组变形测试,所测得频谱曲线与大修前相差不大。
3.2空载损耗为1504KW(铭牌为145.28kW)。
3.3局部放电量测试小于规程值要求。由此可见,试验全部合格。
4 结束语
该台变压器恢复投运日期为1997年4月13日,至今已运行4a。运行情况良好,投运后的跟踪试验、年度预防性试验的结果均为合格。
实践证明,即使在南方湿冷的春季,对于进水受潮的变压器,在生产现场条件下亦可以用热油喷淋法将变压器内的水分排除,使变压器恢复运行。