2改造方案
为了从根本上解决定子冷却水系统存在的问
题,经过充分的调研、对比,拆除了原系统中的小混床,改用比较成熟的发电机内冷水超净化装置。该装置包括超净化离子交换器、在线仪表、树脂捕捉器等设备。改造后的系统如图2所示。
图2定子冷却水系统
2.1超净化离子交换器
超净化离子交换器为φ600×2000不锈钢离子交换器,内部装特制的高性能阳树脂250kg,阴树脂450kg。树脂经过特殊的预处理工艺和优级纯试剂的高度再生,从而大幅度降低了树脂中低分子聚合物的含量,提高了树脂的再生度,使出水水质得到有效保证。该树脂不需要再生,每年只需要更换1次,消除了再生失败后污染水质的隐患。
2.2安装在线仪表
安装2套在线电导率仪和2套在线pH表,随时监测定子冷却水系统和超净化装置出水的电导率和pH值,提高了系统的可靠性。
2.3树脂捕捉器
国内曾经出现过树脂漏入发电机引起堵塞而导致发电机过热的故障。因此,树脂捕捉器的质量好坏直接关系到系统的安全性。本装置在离子交换器出入口各安装了1台树脂捕捉器,树脂捕捉器上用激光打孔,孔径为0.25mm,外层包敷100目的不锈钢滤网,制作精良,确保各种工况下均不漏树脂。
2.4其他
由于定子冷却水系统的水质极易遭受外界空气和灰尘等杂质的污染,所以,加装了防尘、防CO2的装置,提高了水质,确保水的pH值不受CO2的污染而下降。
3系统改造后的投运与调整试验
2002年6月,2号机组定子冷却水超净化装置系统安装完毕,首先外接除盐水对系统进行正洗,出水经过排污管道直接排地沟。待水质合格后,开始进定子冷却水系统,出水排地沟。在不到120min的时间内,定子冷却水的电导率从1.5祍/cm降到1.1祍/cm;在线导电度表从0.3~0.5祍/cm降至0.1~0.2祍/cm,说明该系统已经开始正常工作。
超净化装置采用的是旁路处理方式,如果这部分水量太大,会影响进入发电机定子线棒的冷却水量、水压。而水压过低时,可能导致压力保护动作,发出发电机断水信号,致使机组跳闸。为了防止此类情况的发生,对超净化处理装置进行了处理流量为0~5m3/h的调整试验,试验结果表明,冷却水系统的压力和流量变化正常,机组运行稳定。
4系统改造后的效果
4.1超净化装置投运后水质明显好转
(1)电导率日平均值逐日下降,至第7天以后基本稳定,系统电导率在0.2祍/cm左右,交换器出口电导率在0.1祍/cm左右。
(2)日平均pH值稳定在7.8~8.0。
(3)超净化装置运行后,从第10天开始铜离子下降至20礸/L以下,最后稳定在10礸/L左右。
4.2补水量几乎为零
超净化装置投运前每台机组的补水量平均为
4~5t/h,现在的补水量几乎为零。