3 造成缺陷的原因分析
造成缺陷主要有4方面的原因:
a)工程建设采用总承包方式,承包方面为了节省设备开支,尽可能减少电缆铺放长度,从而导致部分信号从附近机柜并接,造成信号输入路径中间环节多。
b)由于工程建设分工是CE负责锅炉岛部分建设,GA负责机、电及公用系统部分建设,GA在机组S.O.E.通道分配上明显未作全盘考虑,绝大部分通道定义给汽机及辅助系统、发电机及发变组,而锅炉部分重要信号却未能引进S.O.E.。
c)监理不力是以上2项既成事实的主要原因,而移交资料不齐全说明验收工作有漏洞。
d)部分主要辅机现在实际运行出力未能达到原设计要求,从而容易触发事故停机,这是S.O.E.原设计点组态时未能充分考虑到的,使S.O.E.在这方面引进的信号不够充足。
4 整改策略
a)全面核实每个输入信号的合理输入路径,取消多余的中间环节。
b)补齐MFT全部始发条件:
1)增加炉膛压力非常高信号,取自FSSS“三取二”综合信号;
2)增加炉膛压力非常低信号,取自FSSS“三取二”综合信号;
3)增加汽包水位非常高信号,取自FSSS“三取二”综合信号;
4)增加汽包水位非常低信号,取自FSSS“三取二”综合信号;
5)增加一次风压对炉膛压力差压低磨煤机全路信号,差压信号取自FSSS。
c)增加每台炉水循环泵跳闸信号,信号取自电气动力箱。
d)增加炉膛层火焰消失信号,信号取自FSSS。增加层火焰消失信号,能为灭火事故分析提供正确的分析方向。
e)增加部分重要辅机跳闸的始发条件:
1)增加每台磨煤机密封风压对冷风管风压差低信号,取自FSSS,是跳磨煤机的条件;
2)增加每台磨煤机的给煤机已停运信号,取自FSSS,是延时跳磨煤机的条件;
3)增加每台给水泵跳闸的始发条件:包括润滑油压低,压加级平衡管温高,液力耦合器轴承温度高,给水泵进出口差压低等,信号分别取自给水泵保护回路和DCS。
5 结束语
改造后的S.O.E.的通道分配合理、引进信号齐全。实践证明,2号机组在1998年10月份小修期间实施S.O.E.改造后,对机组的每次事故停机,S.O.E.都准确地捕捉到始发原因,对机组安全、经济运行起到积极作用。1999年3月份1号机组小修期间又对1号机组的S.O.E.实施改造,同样取得很好的效果。