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热式压铸机常见故障的排除

  
评论: 更新日期:2011年01月12日

  ②射料油缸未回位

  排除:参考射料油缸不回锤之检查方法排除。

  ③锁模解码器参数发生变化而导致计数不准确

  排除:参考锁模故障排除相关部分。

  (2)安装模具未按操作要求调整,锁模过紧、锁模停机时间过长

  (3)模具升温膨胀后未重调容模量、致锁模力增大,开模困难

  分析:不能开模,在排除开模相关条件破坏引起的故障原因后,应重点考虑是否由于调模不当、锁模过紧、锁模时间过长、模温等因素影响?由于模具的厚薄不一样,采用机铰锁模的压铸机都由调模机构来调整容模空间,先调整容模空间,后调整锁模力。当机铰几乎伸直(α>0)时,模具刚好合拢,此时锁模力为零;进一步锁模,当机铰完全伸直(α=0)时,产生最大锁模力,并自锁。经过锁模油缸,机铰作用将模具压缩E,同时哥林柱(拉杆)被拉长F(两者应在其弹性范围内)。此时如果锁模过紧、锁模时间过长,机铰处的润滑油被挤出,在锁模产生的静压力及无润滑的干摩擦状态下,开模一段的速度及压力往往不足以打开模具。另一方面,当模具升温膨胀后,热膨胀的变形量导致了锁模力的额外增加,从而产生了开模困难的故障。

  排除方法:

  ①检查排除开模相关条件引起的故障。

  ②加大开模一段压力及速度,润滑后,重新在手动状态下开模。

  ③在系统额定压力内调高系统压力,手动状态下打开模具后,恢复原系统压力及各相应参数。

  ④调模是在无负荷状态下进行的,上述两种方法未奏效时,唯有松开头板前哥林柱螺母,松开模具后重新安装螺母,调整动、定板间平行度。不要试图用调模机构在锁模状态下强行开模,否则会导致锁模机构无谓损坏,如:断链条、损坏链轮,甚至损坏调模马达。

  ⑤严格按照调模步骤调整容模空间及锁模力大小,当装模试啤一段时间,模具升温膨胀,锁模力增大后,注意及时调整容模量,使锁模力回到原来的值,避免开模故障。

  ⑥减少锁模停机时间,停机前切记将模具打开,万勿在锁紧模具的情况下停机。

  (4)肘杆(或曲肘)机构零件严重磨损或损坏

  排除:更换严重磨损或损坏的零件。

  3飞料

  飞料在生产中时有发生,一旦出现飞料,要立即停机检查,查明原因并解决后才能继续生产。飞料发生的部位及可能的原因:

  (1)射嘴身与鹅颈接合部位飞料

  ①模具入水口中心与射嘴中心出现偏差,工作一段时间后,由于反复冲击,导致射嘴身与鹅颈接合部位松动而飞料。

  排除:重调中心。建议模具设计时加装与头板预射孔相符的定位圈。

  ②制造质量问题。射嘴身与鹅颈锥面配合不好,导致飞料。

  排除:拆下射嘴身,先清理干净射嘴身锥度表面锌料,再清理干净鹅颈锥孔内表面锌料,适当研配两配合锥面,再重新安装射嘴身。若发现有顶底现象,应适当截去射嘴身端部再研磨之。

  ③射嘴身安装方法不正确导致锥面配合不好而飞料。

  排除:正确的安装方法是将鹅颈锥孔加热到一定温度(约300℃以上),再将射嘴身紧套入锥孔中。加热温度不够或常温安装会导致高温工作时配合锥面的松动而飞料。

  (2)射嘴与模具入水口接合处飞料

  ①模具入水口与射嘴中心出现偏差,未对正。

  排除:重调中心。

  ②模具入水口与鹅颈射嘴不相符;其入水口角度、孔的圆度及尺寸可能不吻合。

  排除:修整模具入水口或更换射嘴。加工模具入水口及射嘴时,应按标准制作。

  ③射料时扣咀力不够。

  排除:检查排除扣嘴油路故障,适当增大扣嘴力。

  ④离嘴后,射嘴头部有锌液滴漏。

  排除:清理滴漏锌液,适当延长离嘴延迟时间或设法改善入水口处冷却条件。

  (3)模具分型面处飞料

  ①容模位置未调好,模具未锁紧。

  排除:重新调整锁模力。

  ②机铰部分严重磨损,使模板锁模力下降。

  排除:更换或修复严重磨损的机铰部分零件。

  ③模具本身平行度不好或者模具多次使用后严重磨损。

  排除:修复模具。

  ④动、定板间平行度未调整好或使用后出现偏差。

  排除:重调动、定板间平行度至符合要求。

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