这样,事故大致的原因已可以分析出来了:
事故发生时,中控室对BH1-2皮带发出停止指令后,1#柜接触器正常分闸,并驱动刹车装置抱闸,但分闸的同时,分闸的振动影响了小车位置指示机构,使小车位置指示消失,因此,2#柜接触器没有分闸。而且,所有的紧急停机信号的作用都是为了使1#柜接触器分闸,并不能直接使2#柜接触器分闸。
在2#MCC柜无法分闸,皮带刹车装置抱闸的情况下,2#柜所驱动的2#皮带机在巨大的摩擦力作用下持续运行,险些引起了火灾事故。(见图八)
简单的说,由于1#柜的接触器小车存在制造工艺问题,导致了2#柜接触器分闸异常,从而引起了事故发生。
4设备缺陷处理及事故处理
4.1设备缺陷处理及改进
高压MCC柜厂家人员现场检查1#柜小车位置传动机构与小车位置辅助开关连接零件有变形,并确认这种零件的变形,使连接部位产生了松动。随后,更换了连接零件。并且,为了防止发生类似偶然性的事故,对保护模块逻辑,进行了改进。
在2#皮带机分闸逻辑中加入1#皮带机正常信号作为判断依据,是设计人员考虑到试验的需要所设计的。在我们和用户权衡了设备运行可靠性后,我们取消了2#皮带机分闸逻辑中的1#皮带机正常信号判据。因此,更改后,只要1#柜接触器分闸或是其合闸状态信号消失后,2#柜的接触器便会立即分闸。(详见图九)
4.2事故处理
更换事故中损坏的设备及部件;制定相关的事故组织措施;针对本事故及相类似的皮带机不能停机的故障制定了事故预案;针对突发性事故制定了紧急事故处理流程。
4.3事故处理
整改设备缺陷;更换摩擦损坏的2#皮带机大轴;制定相关的事故组织措施(如事故预案、紧急事故处理办法等)。