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钢渣处理用挖掘机的技术改进

  
评论: 更新日期:2015年04月05日

炼钢厂主要使用转炉或电炉装备进行炼钢,冶炼过程中会产生许多钢渣,钢渣是炼钢过程中的副产品,是固体废物中性能最好、利用价值最高的“垃圾”,做好钢铁渣处理和利用已成为钢铁企业发展循环经济、谋求可持续发展的重要内容。而钢渣处理中使用挖掘机是必不可少。
    1.炼钢厂钢渣处理工艺
    1.1 炼钢厂钢渣处理工艺
    钢水冶炼好倒出钢水后后,剩余液态钢渣倒入炉前的钢渣罐内或经过特殊处理的地面上,温度高达l300~1400℃,再运输到钢渣车间进行集中处理,目前采用的钢铁废渣处理工艺主要有热泼技术工艺、滚筒技术工艺、风淬技术工艺、热焖技术工艺和综合利用技术工艺等,其中钢渣热焖技术工艺在安全生产、粉化效果、环境保护、设备磨损、处理周期和劳动保护等综合技术指标上有较大的优势,得到了广泛应用。
    1.2安钢钢渣热焖工艺简介
    安钢钢渣热焖工艺采用余热蒸汽进行池内热焖的新工艺,打破了露天热泼堆放、水焖自然分解的传统生产模式,使现有场地利用率提高10倍,金属回收率能达到90%以上,钢渣处理率可达100%,焖渣时间也将由150个小时缩短为12小时,钢渣年处理能力将由65万吨提升到90万吨,实现安钢钢铁渣处理工艺和能力的升级换代。
    工艺流程为:热熔转炉钢渣,由火车或汽车将钢渣罐运至生产线——天车将渣罐中的热渣倒入热焖池(为防止钢渣板结,每一罐钢渣入池前需打水、挖掘机翻渣、扒渣)——装好后天车配合地面工将热焖池盖盖上——由PLC总控室自动打开喷雾蝶阀进行喷雾,当池内汽压过高时自动打开排气阀放汽——热焖结束时,自动打开排气阀泄出池内余汽——用天车将热焖池盖移至支架上,对热焖池盖进行例行检查——履带式挖掘机或三用桥式起重机将热焖池内粉化钢渣抓运至料仓,再用装载机将钢渣运送装入振动给料筛——清理完热焖池后,对热焖池的水口进行清理——装载机运用处理过的大块钢渣铺垫池底——下一个热焖工序。
    2.履带式挖掘机作业过程中存在的问题
    挖掘机岗位负责钢渣罐中的热渣倒入热焖池过程中的翻渣、扒渣,将热焖池内粉化钢渣抓运至料仓,再用钢渣铺垫热焖池底后的平底。岗位环境恶劣,挖掘机铲斗在热焖池内翻渣、扒渣中接触的钢渣温度在1000℃左右,挖掘机驾驶室内温度高达50—60℃。
    2.1 履带式挖掘机原铲斗为标准铲斗,对其刚性、耐热性没有特殊考虑,在结构和用材方面均按标准铲斗设计。但钢渣清渣要求铲斗必须耐高温、高负荷,这就造成在炼钢厂的实际使用过程中,铲斗严重变形、铲刀刃部变形,且工作效率低下。
    2.2 铲斗与提升架、连杆铰接孔处润滑脂易流失,造成销孔磨损变形、铰接孔耳板撕裂,现场无法修复,维护费用大。
    2.3 液压缸故障中问题最多、影响安全、污染环境的是外泄漏问题。铲斗提升油缸高温环境密封材料容易老化而漏油,连杆铰接孔处润滑脂易流失,造成销孔磨损变形,维护费用大,并且容易发生火灾存在安全隐患。
    3.钢渣处理用履带式挖掘机的技术改进
    3.1 为适应清理钢渣特殊使用工况,对钢渣铲斗进行改造设计
    3.1.1铲斗翻动的热焖渣料温度很高,须调整铲斗各部位用材,如热处理板,增加铲斗刚性并提高其耐热性。
    3.1.2炉前钢渣密度较大,且很不均匀,对钢渣进行取样分析,钢渣密度为2.3×103~2.7×103 kg/m3,较标准铲斗设计装载物料密度大0.2×103~0.75×103 kg/m3,所以铲斗斗容须缩小。缩小铲斗斗容,PC220型铲斗斗容由原来的1.2 m3,缩小至1.0 m3
    3.1.3 热焖池前作业时铲斗温度很高,须改进铲斗、提升架及连杆销孔的结构,提高强度,以利于高温下润滑脂的保存,防止销与销孔干磨。优化铲斗各铰接销连接型式,利于维修更换,提高储油能力。如图一所示,钢渣铲斗销孔增加了轴套2,一方面可以增加销孔的耐高温及耐磨能力,提高其使用寿命。另一方面在轴套磨损后,可以方便更换新的轴套。钢渣铲斗采用耐高温的O形密封圈,防止密封圈因高温失效导致润滑脂的流失。
    3.1.4 铲斗内部加强筋的布置方式应利于卸料,以免渣料黏结在铲斗上。改进铲斗内外部结构,增加刚性。铲斗背面增加网格状加强筋,内部增加竖向加强筋,提高铲斗的整体刚性。由于内部加强筋没有网格结构并且截面为三角形,因此不会增加铲装阻力,不影响清渣。
    3.2 为适应清理钢渣特殊工况,对挖掘机零部件进行局部改造
    3.2.1 对铲斗提升油缸的油路中增加冷却器件,降低液压油油温。
    3.2.2 把铲斗提升油缸的密封件更换为耐高温密封件。
    3.3 为适应清理钢渣特殊工况,对挖掘机操作规程进行部分改进
    3.3.1 在热焖池旁增加水淋或风冷设施,间断冷却挖掘机铲斗。由于清渣结束后铲斗温度很高,工作1个循环后需喷水冷却或风机吹风冷却。
    3.3.2 对受高温影响较为严重的铰接销增加保养次数。
    3.3.3 挖掘机司机提高操作技能,不断减少高温使用时间。

    目前我公司使用改进方案后,铲斗开焊、严重变形和铰接孔在高温环境下受冲击发生蠕变,漏油,以及履带式挖掘机液压系统的不稳定等故障大大降低,作业效率大幅提高,延长了设备使用寿命,减少了备件和维修费用,得到了司机和修理工的认可。
 

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