武钢自备电厂I期工程装机容量2×200 MW。锅炉为武汉锅炉厂生产的WGZ-670/13.7-8型超高压自然循环固态排渣煤粉煤气混烧炉,高炉煤气火嘴共分2层,布置于燃烧器最下层,设计最大瓦斯掺烧量25万m3/h。
近来,随着用电状况发生变化,很多机组进行了低负荷稳燃改造,加大调峰力度。2000年我厂分别对1,2号锅炉的下层A、B两层共8个火嘴进行了改造,火嘴内置有小油枪。改造的效果非常明显,在锅炉的启动初期就可以投粉,冷态启动用油由原来的60 t降为不到30 t。通过试验,机组在90 MW负荷下可以稳定地燃烧。
但是低负荷下煤粉燃烧的不完全产物会增多,这些产物进入锅炉尾部后,滋生了二次燃烧的条件,必须对此引起足够重视。
1 二次燃烧原因分析
1.1 不完全燃烧产物进入尾部烟道
(1) 锅炉冷态启动过程中,启动初期就投粉,由于炉膛的温度很低,煤粉、油的混合物燃烧很不充分,这样不完全燃烧的产物会带入尾部烟道,有少量会吸附在受热面上;
(2) 在锅炉低负荷稳燃阶段,深度调峰下煤粉的着火燃烧也不是很充分,不完全燃烧产物也会进入尾部烟道;
(3) 配风不合理也会导致火嘴的燃烧工况发生变化,使不完全燃烧产物增加。另外,一次风温设计为280℃,但由于火嘴容易烧坏,不得不将一次风温降低至250~260℃,一次风压提高至3.2~3.5 kPa,这样一次风温偏低、一次风速偏高,导致煤粉燃烧不完全;
(4) 高炉瓦斯掺烧量大,致使飞灰含碳量升高。瓦斯大量掺烧时,与瓦斯火嘴相邻的煤粉火嘴处于贫氧状态,致使煤粉燃烧不完全。另外,我厂锅炉设计有3台引风机,掺烧瓦斯时考虑厂用电率及其他经济性原因,仅启动2台引风机运行,这样掺烧瓦斯量大时受送风机的出力限制,炉膛含氧量偏低,使不完全燃烧产物增多;
(5) 细粉分离器效率低,三次风带粉严重,致使大量未燃尽煤粉进入尾部烟道。
1.2 尾部烟道含氧量高
(1) 管式空气预热器漏,空气进入烟气中,造成尾部含氧量增高;
(2) 水平烟道、垂直烟道密封不严漏风;
(3) 省煤器下灰斗锁气器效果不好,造成漏风;
1.3 锅炉尾部烟温高
(1) 高炉煤气掺烧量大。瓦斯掺烧越大,尾部烟气温度越高。在掺烧15万m3/h瓦斯时,排烟温度达195℃,而纯烧煤时排烟温度仅140℃,排烟温度上升了55℃;
(2) 过热器及尾部受热面积灰。
因此,在锅炉的运行阶段,附着在受热面上的不完全燃烧产物遇上高温烟气,在合适的氧量下,达到一定条件便会燃烧起来,导致二次燃烧的产生。
2 防范措施
2.1 定期对尾部受热面进行检查、冲洗每次停炉后都对尾部受热面进行彻底检查,查看积灰情况。对于积灰,利用厂内已有的高压消防水系统,对锅炉受热面包括后屏过热器、高温过热器、低温过热器、高温省煤器进行冲洗。沿炉膛四周,自上而下进行冲洗。冲洗完毕后将锅炉本体所有人孔门打开,进行通风干燥。并将冲洗出的灰浆进行清理,避免发生堵塞。
2.2 对空气预热器定期查漏
管式空气预热器的一个弊端就是容易漏,停炉后对空预器的检查就作为一项定期工作,及时封堵,避免空气漏入到烟气中造成尾部烟道含氧量高。
2.3 降低飞灰含碳量
每班对飞灰含碳量进行监视,不正常时及时调整燃烧工况,使飞灰含碳量降低至正常值。
2.4 对细粉分离器进行改造,降低三次风带粉率通过在细粉分离器内筒加装二次分离装置,在内筒锥体下部加装反射屏,使细粉分离器分离效果(三次风率)达到10%左右。同时将排粉机出口挡板固定,以免滑脱而影响炉内燃烧。排粉机入口挡板实现可调,保证三次风速不超。对细粉分离器下部锁气器进行改造,由翻板式改为球式,动作灵活性大大提高,保证细粉分离器的正常工作。从而使进入尾部烟道的不完全燃烧产物大大减少。
2.5 加强尾部受热面的吹灰对部分长式吹灰器进行技术改造,改为声波吹灰器,利用程控不间断吹灰,并打算将所有吹灰器改为声波吹灰器。对未改进的吹灰器增加吹灰次数,由原来的每周2次改为每周3次。
此外还采取加强燃烧调整,控制合理的一次、二次风速,控制热风温度、排烟温度等措施。
3 效 果
100 MW负荷时,掺烧10万m3/h高炉瓦斯情况下,飞灰含碳量降低至5%以内,排烟温度145℃。200 MW负荷时,掺烧10万m3/h高炉瓦斯情况下,锅炉的飞灰含碳量控制在3.43%以内,排烟温度降低至175℃。
4 结 论
通过采取上述措施,保证了尾部受热面的洁净度,并且通过合理的调整,减少了不完全燃烧产物损失,可以将排烟温度控制在175℃以内,有效地防止了二次燃烧的产生。
[1]