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W型火焰锅炉炉内管爆漏的原因分析及预防措施

  
评论: 更新日期:2010年12月31日


3.3防止锅炉超温措施
3.3.1启动过程中防止超温措施
  a. 锅炉具备上水条件后关闭一、二减以及再热器减温调门前手动门。
  b. 在汽泵具备运行条件后,应及时投运,减少上水压差。
  c. 汽包压力>6.86 MPa后,开启一、二减及再热器减温调门前手动门。
  d. 锅炉点火后总风量控制在500 t/h,根据油枪投入量,逐渐增加到850 t/h,燃油和雾化空气压力控制在0.098~0.147 MPa之间。
  e. 汽包压力以0~0.98 MPa升压,每30 min对称切换一次油枪(A、B或C、D磨组油枪),并通过底部放水门使其3~4 h达到要求(2.94 MPa以后可按照规程升压率执行。)
  f. 环境温度<23 ℃时暖风器必须投入运行。
  g. 由于锅炉使用MPS磨组,磨组煤粉较粗,启动初期着火比较困难,加之锅炉设计不合理,容易造成过热器大面积超温。因此必须确认启动磨组的煤质情况,主要是检查停磨时机组有无负荷受限问题,若有,则该磨组不能作为启动备用磨组。
  h. 汽包压力为8.33 MPa时,汽机冲车前必须有2台磨组备用。汽机转速3 000 r/min时,在备用状态下的2台磨组可以随时启动。
  i. 并网后启动第1台磨组前必须确认该磨组油枪火焰较长且明亮,把总风量控制在550 t/h左右,磨组运行后控制参数为:一次风量60 t/h、磨组出口温度>93 ℃,对应磨组增压风挡板全关。
  j. 当炉膛稳燃后,逐步增加煤量至18 t/h,同时也逐步增加增压风量,如磨组煤量达到22~23 t/h时锅炉没有稳燃,则禁止增加煤量或停运该磨组,否则过热器就会出现局部大面积恶性超温,应视温度情况投运减温水。
  k. 视机组负荷、压力、温度情况,启动第2台磨组,第2台磨组运行后控制参数按d、e执行。当第2台磨组给煤量达到18 t/h时,机组负荷已达60 MW以上。
  l. 如启动过程中发现减温水门失控,则禁止磨组启动或磨组启动后也应及时停运。根据机组情况逐渐均匀增加煤量和负荷。
3.3.2运行中防止超温措施
  a. 采取措施,杜绝人为误操作出现的恶性超温现象。
  b. 严格执行磨组一次风标定制度,保证磨组各粉管的均匀性,防止其出现误差而导致运行中炉膛热负荷出现大的偏差。
  c. 严格执行规定的配煤标准,防止炉膛火焰中心上移。
  d. 合理调整内外调风挡板的位置,这样可使炉41 m层烟气温度降低20~30 ℃,有效降低减温水流量。同时针对因去掉两侧串联屏后,二过两侧入口屏频繁超温爆管的问题,从对应的喷燃器上一一进行调整,目前比同排的屏过温度仅高4~7 ℃,延长了二过入口屏的使用寿命。
  e. 制定合理的吹灰制度并严格执行。
  f. 正确投入并使用机组旁路系统,确保在事故情况下快速启动,及时用蒸汽冷却再热器。
  g. 加强对过热器和再热器的金属监督,对使用寿命接近设计寿命的管子及时予以更换,防止再次发生爆管。
3.4防止磨损措施
  a. 适当降低无烟煤的掺配比例,可有效提高磨组煤粉细度。
  b. 避免风机过载运行,把过剩空气系数控制在设计值的低限。
  c. 定期对磨组加载弹簧进行调整,使其保持在最佳出力位置。
  d. 每月定期检查磨组各粉管的煤粉细度,发现问题及时调整磨组分离器挡板。
  e. 跟踪并不定期检查磨辊磨损情况,对于磨损严重的要及时进行补焊,一般需在4 500~7 000h之内。

4 结论及建议

  虽然华能石家庄分公司的锅炉设计不太合理,但针对锅炉超温问题经过多次改造和燃烧调整,已使其能够安全稳定地运行,炉内管爆漏次数由2002年的7次下降到2003年的1次,效果比较理想。
  针对磨组煤粉细度不合格的问题,已计划对MPS磨组进行技术改造。
  由于机组大联锁保护问题,建议把机组运行中CV阀的全关等同于MCS关闭,以达到保护再热器的目的。

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