前言
贵溪发电厂2号炉于1996年12月24日全面结束大修后,启动运行,满负荷运行工况下主汽温度、再热汽温比大修前低10~15℃,离额定参数相差30℃左右,原因何在?应采用哪些措施解决?值得探讨。
1 大修前后运行情况对比
1.1 大修前后运行参数对比见表1。
表1说明:a 大修后锅炉漏风量减少,引风机电流下降。b
大修后锅炉热风温度提高,炉膛燃烧稳定性有所增强。但低负荷双制运行时,稳定性下降,经常需投油助燃,主要是制粉系统干扰影响所致,单制运行稳定性较好。
1.2 大修中影响燃烧系统的设备异动情况
a 空预器改造。原二台6.2m回转式空预器改成螺旋槽管式空预器,热风温度比改造前提高了35℃左右;
b 水冷壁酸洗。大修前水冷壁结垢约500g/m2,酸洗后水冷壁结垢基本为零,锅炉蒸发受热面增强了传热效果;
c 3号磨煤机、排粉机增容改造,排粉机叶片加宽了10mm,磨煤机筒体加粗,制粉出力提高了18%;
d 燃烧器部分作了更换并调整了角度,各喷嘴角度约在+3°左右,消除了漏风。
1.3 2号炉和1号炉特性相比较数据(1997年)见表2。
2 汽温低的原因
2.1 火焰中心低
1995年2号炉小修时,喷嘴改成二、三、一、二、一、一、二布置,三次风和一次风火嘴间隔距离调近,低温乏气影响上排一次风着火,再加上三次风风速高,刚性很强,气流几乎无偏转,低负荷时运行很不稳定。这次大修后,制粉系统又进行了增容改造,3号排粉机叶片加宽10
mm,使得3号排粉机出口乏气量大大增加。风速高达70m/s的低温三次风,压在一次风喷嘴上面,使炉膛火焰中心无法提高;另外,下排二次风门被取消,火焰中心难以提高,低温三次风过早地跟一次风混合,影响着火,干扰性很大,特别是低负荷运行时影响更大,运行人员在低负荷双制运行时常需投油助燃。
贵溪电厂过热器、再热器汽温特性是对流传热为主,辐射为辅,在中下二次门全开时,能提高一定过剩空气系数,但汽温提高得不多,因而只有采用提高火焰中心的措施来提高炉膛出口温度,增加过、再热器传热。
2.2 水冷壁化学清洗。
大修中对水冷壁进行化学清洗,效果较好。水垢得以基本清除,使锅炉蒸发受热面传热效果增加。由此,在产生同样数量饱和蒸汽的情况下,则送入的煤量要减少,而在煤质相同的情况下,炉内火焰强度略有下降,则炉内烟气所带的热量就减小,炉膛出口烟温降低,因此对流受热面吸热量也减少,导致主汽温度、再热汽温有所降低。
2.3 炉内漏风量减少
2号炉大修中,对水冷壁及喷嘴四周各密封点进行彻底处理,使炉膛漏风大大降低,漏风量少相应减少了烟气量,使对流传热减少。