2.4 运行配风量较少
2号炉由于稳定性较其它炉差,加之因来煤较杂,有些煤的发热量和挥发份低,灰份高,难以着火,运行人员烧此煤只有确保稳定和不熄火,仅在高负荷运行时投入一定的二次风,低负荷运行时二次风几乎全关,因而导致烟气量不足,对流传热下降,过热蒸汽温度偏低。
2.5 运行表计不全,难以进行科学调整。氧量表、二次风在线表、一次风在线表、各段烟压表、各段烟温表等均不能全部正常投入运行。
3 解决措施
3.1 提高炉膛火焰中心
恢复原喷嘴布置方式以便提高炉膛火焰中心,减少三次风对燃烧的干忧,有利于炉膛燃烧稳定。三次风和一次风间隔开后,相互间忧动减少,煤粉在炉内燃烧更加稳定,适当向上调整一次风喷嘴角度,使火焰中心上移,提高炉膛出口温度,增加对流及辐射传热。
例如:1997年3月7日2号炉甲侧捞渣机出现故障,需要破水封拖出检修。检修前运行工况:N125 MW、P主13.4
MPa、T主512/510℃、T再515/510℃、排烟温度145℃、热风温度315℃。检修破水封后稳定运行,负荷N125 MW不变,P主13.4
MPa、T主536/543℃、T再540/540℃、排烟温度升高到160℃。由于水封破坏后,大量冷风进入炉膛底部,使火焰中心抬高,并增加炉内过剩空气系数,使对流传热大大增加。
3.2 在燃烧器的高度范围内适应敷设卫燃带
在燃烧器中心区域适当敷设卫燃烧带,这样就可以减少燃烧区的水冷壁的吸热,提高燃烧中心的温度水平,从而保证炉膛燃烧稳定,再加上喷嘴角度上翘,配合进行适当配风,可以使火焰中心上移,炉膛出口温度得以提高(提高到出口不结焦为准,但要考虑燃料燃烧程度),对流、辐射受热面吸热会增加,主汽温度、再热汽温得以提高。
3.3 减少部分省煤器受热面,增加过、再热器受热面
1、2号炉省煤器受热面较3、4号炉多。给水变成饱和水,由于省煤器受热面增多相应地减少了在炉膛的吸热量,在产汽量相同的情况下,则燃料量必会减少,烟气量就必须减少,主、再热汽温会降低。增加过热器、再热器受热面,减少省煤器受热面可提高汽温。
3.4 燃煤掺烧,合理配风
贵溪电厂的来煤复杂,煤种发热量不等,好煤和差煤发热量之差为2000大卡/公斤,只有合理搭配煤种,使其来煤达到或接近设计煤种,及时进行煤种化验,并将燃煤的工业分析结果及时报送锅炉运行人员,使运行人员根据煤质情况配风,保持适当的炉内空气过剩系数,从而提高主汽温度和再热汽温。
3.5 受热面定时吹灰
2号炉大修后采用声波吹灰器,现正在试运阶段,投入运行后,再热器汽温提高了4℃左右,但因该吹灰系统复杂,电动发生器常常故障,投用率较低,准备改用瑞典科康声力公司生产的声波吹灰器,此种吹灰器在我厂1、3号炉上使用效果良好,可使再热汽温提高8-12℃,排烟温度下降10-15℃。
但采用提高火焰中心,增加过量空气系数,减少省煤器受热面等方法提高汽温将使排烟温度上升,导致排烟热损失增加,因而,需进行全面技术经济比较。