第二炼铁厂8#高炉目前炉墙结瘤,操作炉型较差,煤气流分布偏析,气流较乱,高炉操作困难,炉况稳定性差,燃耗高,指标差。公司拟定于2013年5月23日对8#高炉降料面炸熘喷涂造衬,规整炉型,消除影响,提高技术经济指标。
一、领导小组
组 长:姚克虎
副组长: 范兴新 耿磊 李见成
组 员: 冯国祥 徐明喜 郭辉 徐芹来 苑少刚 王海高 刘立辉 申立华 代红卫 田建刚 乔治富 彭永文
二、停炉目标:
1、 降料面到风口中心线高度;
2、 排净渣铁;
3、 安全停炉。
三、停炉方法:采用炉顶打水空料线法。
四、停炉前各项准备工作:
1、 停炉前(降料面)保证炉况顺行,降低炉渣碱度,提高铁水含硫以改善铁水的流动性。提前两个班加萤石洗炉,每批300kg,用量约30吨,保证炉缸活跃。本次降料面炸瘤喷涂计划用时4天,更换气密箱2天,烘炉2天。为保证在重新开炉达产顺利,要求停炉前排净渣铁。
2、 停炉前,全面检查各冷却设备、机械设备、电气设备正常,全面进行安全隐患排查,漏水冷却壁改为蒸汽冷却;
3、 确定煤气在线监测装置可以正常使用;
4、 重点检查炉顶雾化打水装置,炉顶打水装置安装流量表,保证稳定的供水量。
5、 做好热风围管的支撑工作,防止小套拉下后围管变型。
6、 准备好扒料工具。
五、停炉料:
1、 轻负荷料Q1:控制停炉降料面前到达风口位置。(焦比460kg/t,煤比100kg/t)
矿批:17000kg,焦批(干基):4400kg,调矿配比控制炉渣碱度在1.05~1.10,镁铝比控制在0.75。每批料体积约为17m3,共计12批。
2、 轻负荷料Q2:控制停炉降料面前到达炉身底部位置。(全焦冶炼,焦比按600kg/t)矿批:17000kg,焦批(干基):5700kg,调矿配比控制炉渣碱度在1.00~1.05,镁铝比控制在0.75。每批料体积为19m3,共计15批。
3、 盖面焦Q3:控制停炉降料面后期顶温,停炉前到达风口位置。焦批(干基):5700kg。每批料体积为9.5m3,共计8批。
六、降料面停炉操作:
计划5月22日20:30开始降料面,次日6:30料面降到预定位置,高炉休风完毕。
1、 5月22日17:00开始装Q1负荷料,装完Q1负荷料后加焦一车(约5吨),在第13批开始装Q2负荷料,第20批附加焦一车(约5吨),在负荷料上完后停止上料,视顶温情况上盖面焦。保证所有的称量斗、振筛、运矿皮带、返矿皮带空,焦仓空2个仓用于打质量较好的焦炭,空1矿仓以备装水渣,其他矿仓根据需要决定是否空仓;